一種敵草隆中間體生產尾氣處理工藝的制作方法
【技術領域】
[0001] 本發明設及塑料精細化工生產領域,具體設及一種敵草隆中間體生產尾氣處理工 乙。
【背景技術】
[0002] 敵草隆為無色結晶固體,烙點158~159。易溶于熱酒精,27°C時在丙酬中溶解 度為5. 3%,稍溶于醋酸乙醋、乙醇和熱苯。不溶于水,在水中的溶解度為25°C時42ppm。 在控類中溶解度低。對氧化和水解穩定。別名N-(3,4-二氯苯基)-N',N'-二甲基脈 N'-(3, 4-二氯苯基)-N,N-二甲基脈;3-(3,4-二氯苯基)-1,1-二甲基脈;用于防除非耕作 區一般雜草,防雜草重新蔓延。該品也用于蘆算、相枯、棉花、鳳梨、甘薦、溫帶樹木和灌木水 果的除草,其結構式為:
[0003]
[0004] 敵草隆在生產過程中的中間體3,4-二氯苯胺為W無水S氯化鐵作催化劑,向 l〇5°C的烙融狀態的對硝基氯苯通入氯氣,得3, 4-二氯硝基苯。再在回流狀態下與鐵粉、甲 酸和水進行還原反應,得到3, 4-二氯苯胺; 陽〇化]但是現有的生產工藝不易控制,且容易生成多種副反應,且難W分離,且在尾氣處 理方面容易造成環境污染。
【發明內容】
[0006] 針對W上現有技術中存在的問題,本發明提供了一種敵草隆中間體生產尾氣處理 工藝,運樣尾氣處理較為徹底,因此避免了對環境的污染。
[0007] 本發明是通過W下技術方案實現的:
[0008] 一種敵草隆中間體生產尾氣處理工藝,其步驟如下:
[0009] 1)將向催化劑無水=氯化鐵粉碎至微末狀態轉移至反應蓋內,且溫度保持在 40-60°C,的反應蓋中滴加烙融狀態的對硝基氯苯,且進行不斷的攬拌,且同時向反應蓋內 通入氯氣,反應時間為4-6小時,保持反應蓋內的壓強為0. 1-0. 2MPa;
[0010] 2)向步驟1的反應蓋內通入氮氣進行一次趕氣,趕氣時間為2-3小時;
[0011] 3)將步驟2中的尾氣冷卻至O-ICTC,通過無水硫酸銅;
[0012] 4)將步驟3中通過無水硫酸銅的尾氣通入到四氯化碳溶液中,并將溫度升溫至 80-86°C;
[0013] 5)將步驟4中通過四氯化碳溶液的氣體進行二次冷卻,且冷卻的溫度為10-20°C, 且二次冷卻后的氣體再次通過無水硫酸銅;
[0014] 6)將步驟5中再次通過無水硫酸銅的尾氣輸送到收集罐中,并進行靜置1-2天;
[0015] 7)將步驟6中靜置后的氣體下部份氣體抽出進行燃燒爐燃燒即可。
[0016] 進一步地,一種敵草隆中間體生產尾氣處理工藝,其步驟如下:
[0017] 1)將向催化劑無水=氯化鐵粉碎至微末狀態轉移至反應蓋內,且溫度保持在 50°C,的反應蓋中滴加烙融狀態的對硝基氯苯,且進行不斷的攬拌,且同時向反應蓋內通入 氯氣,反應時間為5小時,保持反應蓋內的壓強為0. 2MPa;
[0018] 2)向步驟1的反應蓋內通入氮氣進行一次趕氣,趕氣時間為3小時;
[0019] 3)將步驟2中的尾氣冷卻至6°C,通過無水硫酸銅;
[0020] 4)將步驟3中通過無水硫酸銅的尾氣通入到四氯化碳溶液中,并將溫度升溫至 83°C;
[0021] 5)將步驟4中通過四氯化碳溶液的氣體進行二次冷卻,且冷卻的溫度為15°C,且 二次冷卻后的氣體再次通過無水硫酸銅;
[0022] 6)將步驟5中再次通過無水硫酸銅的尾氣輸送到收集罐中,并進行靜置2天;
[0023]7)將步驟6中靜置后的氣體下部份氣體抽出進行燃燒爐燃燒即可。
[0024] 本發明的有益效果為:本發明采用上述生產工藝,可W將3, 4-二氯苯胺生產中的 固體類副產物徹底過濾分離,保證了 3, 4-二氯苯胺的純度,同時也避免了直接排放造成環 境污染,和資源的浪費,且采用了一定的溫度和時間,和一定的壓強下,能夠提高反應效率, 降低反應的時間,回收了成品率較高。
【具體實施方式】
[0025]為了使本發明的目的、技術方案及優點更加清楚明白,W下結合實施例,對本發明 進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用W解釋本發明,并不用于 限定本發明。 陽0%] 實施例1
[0027] 先將向催化劑無水=氯化鐵粉碎至微末狀態轉移至反應蓋內,且溫度保持在 5(TC,的反應蓋中滴加烙融狀態的對硝基氯苯,且進行不斷的攬拌,且同時向反應蓋內通入 氯氣,反應時間為5小時,保持反應蓋內的壓強為0. 2MPa,能夠是的反應物完全反應,且在 一定的溫度控制下副產物較少,且易于分離;
[0028] 再向前述的反應蓋內通入氮氣進行一次趕氣,趕氣時間為3小時,可W將多余的 氯氣排出;
[0029] 再將前述中的尾氣冷卻至6。通過無水硫酸銅,可W將尾氣進行冷卻干燥,因此 可W除去尾氣中的水蒸氣等;
[0030] 再將前述中通過無水硫酸銅的尾氣通入到四氯化碳溶液中,并將溫度升溫至 83°C,可W將大部分的氯氣進行吸收;
[0031] 再將前述中通過四氯化碳溶液的氣體進行二次冷卻,且冷卻的溫度為15°C,且二 次冷卻后的氣體再次通過無水硫酸銅,可W將余量的氯氣進行再次冷卻干燥,可W同時經 過氨氧化鋼溶液,進行除去氣體中的鹽酸氣體;
[0032] 再將前述中再次通過無水硫酸銅的尾氣輸送到收集罐中,并進行靜置2天,可W 將余量的氯氣進行下沉;
[0033] 最后將前述中靜置后的氣體下部份氣體抽出進行燃燒爐燃燒即可,可W將少量殘 留的氯氣進行完全燃燒去除,因此節省了成本,且清理氯氣等混合尾氣較為徹底,使得排放 時無污染。
[0034] 因此采用上述生產工藝,可W將3, 4-二氯苯胺生產中的尾氣徹底清除,達到排放 標準,且長期排放的排放量也不會造成環境的污染,因此因此節省了成本,且清理氯氣等混 合尾氣較為徹底,同時提高了處理的效率,且效果很好。 陽0對實施例2
[0036] 先將向催化劑無水=氯化鐵粉碎至微末狀態轉移至反應蓋內,且溫度保持在 40°C,的反應蓋中滴加烙融狀態的對硝基氯苯,且進行不斷的攬拌,且同時向反應蓋內通入 氯氣,反應時間為6小時,保持反應蓋內的壓強為0.IMPa,能夠是的反應物完全反應,且在 一定的溫度控制下副產物較少,且易于分離;
[0037] 再向前述的反應蓋內通入氮氣進行一次趕氣,趕氣時間為2小時,可W將多余的 氯氣排出;
[003引再將前述中的尾氣冷卻至0。通過無水硫酸銅,可W將尾氣進行冷卻干燥,因此 可W除去尾氣中的水蒸氣等;
[0039] 再將前述中通過無水硫酸銅的尾氣通入到四氯化碳溶液中,并將溫度升溫至 80°C,可W將大部分的氯氣進行吸收;
[0040] 再將前述中通過四氯化碳溶液的氣體進行二次冷卻,且冷卻的溫度為l〇°C,且二 次冷卻后的氣體再次通過無水硫酸銅,可W將余量的氯氣進行再次冷卻干燥,可W同時經 過氨氧化鋼溶液,進行除去氣體中的鹽酸氣體;
[0041] 再將前述中再次通過無水硫酸銅的尾氣輸送到收集罐中,并進行靜置1天,可W 將余量的氯氣進行下沉;
[0042] 最后將前述中靜置后的氣體下部份氣體抽出進行燃燒爐燃燒即可,可W將少量殘 留的氯氣進行完全燃燒去除,因此節省了成本,且清理氯氣等混合尾氣較為徹底,使得排放 時無污染。
[0043] 因此采用上述生產工藝,可W將3, 4-二氯苯胺生產中的尾氣徹底清除,達到排放 標準,且長期排放的排放量也不會造成環境的污染,因此因此節省了成本,且清理氯氣等混 合尾氣較為徹底,同時提高了處理的效率,且效果很好。 W44] 實施例3
[0045] 先將向催化劑無水=氯化鐵粉碎至微末狀態轉移至反應蓋內,且溫度保持在 45°C,的反應蓋中滴加烙融狀態的對硝基氯苯,且進行不斷的攬拌,且同時向反應蓋內通入 氯氣,反應時間為5. 5小時,保持反應蓋內的壓強為0. 15MPa,能夠是的反應物完全反應,且 在一定的溫度控制下副產物較少,且易