一種電解錳陽極液的綜合回收處理方法
【技術領域】
[0001]本發明屬于有色金屬濕法冶金領域,尤其涉及一種電解錳陽極液的綜合回收處理方法。
【背景技術】
[0002]在目前電解錳工業生產中,由于溶液體系的循環使用,導致體系的MgSO4累計達到150g/L以上,這給生產帶來了很多困難,如:(1)使電解液的粘度、密度增加,導電率下降,造成電解液中的離子擴散受到妨礙,槽電壓上升;(2)影響錳產品的純度和品質;(3)在電極、設備和管道中不規則地析出物質,嚴重的會堵塞生產輸送管道,給操作帶來很大的困難,甚至影響正常生產。
[0003]國內許多研究工作者提出了一些電解錳體系中除鎂的方法。有化學沉淀方法,如劉洪鋼等人[氟化錳沉淀脫除還原氧化錳礦浸出液中鈣鎂[J].礦冶,2007,16(4):25-28.]選用MnF2作為沉淀劑,對含MnSO 4浸出溶液進行除鎂試驗,鈣和鎂的沉淀率分別達到96%和99%。有物理結晶方法,如伍福智等人[酸解法制備硫酸錳的研究[J].無機鹽工業,1994,(5):44-46.]根據MgS(^^ MnSO 4的溶解度差異較大的特點,采用升溫結晶法實現硫酸錳與硫酸鎂的分離。混合溶液體系在100°C時結晶析出MnSO4.H2O晶體,母液繼續蒸發至一定濃度后,降至室溫(20°(:左右),靜置結晶,過濾即可分離去除1%504*7!120及MgSO4.6H20o
[0004]以上方法,都是單一方面考慮除鎂效果,實際上由于溶液中還含有較高濃度的硫酸錳、硫酸銨等物質,在除鎂的過程中,錳有可能跟隨鎂的走向而損失,硫酸銨也會在溶液中結晶。這樣不僅造成一定的資源浪費,而且帶來較大的環保壓力。
【發明內容】
[0005]本發明要解決的技術問題是克服現有技術的不足,提供一種電解錳陽極液的綜合回收處理方法,該方法通過在電解錳陽極液中通入氨氣調節PH值,然后加入錳沉淀劑,實現錳的分離回收;再通過通入氣體吹脫和加入鎂沉淀劑,實現銨的回收和鎂的分離。最后得到的濾液含有非常少的硫酸鹽,可以作為浸出車間補充液。整個工藝實現了錳、鎂、銨的綜合處理,具有非常重要的實際意義。
[0006]為解決上述技術問題,本發明提出的技術方案為:
一種電解錳陽極液的綜合回收處理方法,包括以下步驟:
1)在電解錳陽極液中通入氨氣,不斷攪拌并調節陽極液的PH值至6~7,然后加入沉錳添加劑進行沉錳反應,反應完成后對料漿進行固液分離,得到濾液和含錳濾渣;
2)向步驟I)得到的濾液中加入沉鎂添加劑并繼續攪拌,同時向濾液中鼓氣吹脫;
3)將步驟2)吹脫后的料漿固液分離,濾渣為含鈣硫酸鹽和鎂的水合沉淀,濾液作為浸出車間補充液回收利用。
[0007]上述的綜合回收處理方法,優選的,所述步驟I)中,待處理的電解錳陽極液中MnSO4濃度為 30g/L~45g/L,MgSO 4濃度為 120g/L~200g/L,(NH4)2SO4濃度 70g/L~90g/L。
[0008]上述的綜合回收處理方法,優選的,所述步驟I)中,沉錳添加劑為二氧化碳、碳酸銨和碳酸氫銨中的一種或幾種。進一步優選的,沉錳添加劑為碳酸氫銨,因為碳酸氫銨是比較穩定且非常容易獲得的物質,在化學沉淀過程中,與錳的化學反應效果較好。
[0009]上述的綜合回收處理方法,優選的,所述步驟I)中,沉錳添加劑的加入量為使電解錳陽極液中Mn2+完全轉化為碳酸錳沉淀的理論量的1~1.3倍。進一步優選的,沉錳添加劑的加入量為使電解錳陽極液中Mn2+完全轉化為碳酸錳沉淀的理論量的1.1倍。沉錳添加劑稍微過量,有利于溶液中錳沉淀完全。過量的碳酸銨或碳酸氫銨在后續吹脫時,都分解成氨氣而回收利用。因此,不會影響到溶液的后處理。
[0010]上述的綜合回收處理方法,優選的,所述步驟I)中,沉錳反應的時間為45min~120min。進一步優選的,沉猛反應的時間為60min。由于碳酸氫根存在一個水解平衡,只有釋放的CO32才能和Mn 2+反應,因此需要一定的化學反應時間。
[0011]上述的綜合回收處理方法,優選的,所述步驟2)中,沉鎂添加劑為Ca (OH) 2、CaO和CaO水乳液中的一種或幾種。進一步優選的,沉鎂添加劑為CaO水乳液。由于硫酸鎂和Ca(OH)2能反應生成硫酸鈣、氫氧化鎂的混合沉淀,化學反應的趨勢很大,生成的沉淀基本不溶于水,起到較好的固化效果,所以選擇Ca(OH)2做沉淀劑。優選為CaO水乳液是因為其在市場上最容易獲得,價格較低廉。
[0012]上述的綜合回收處理方法,優選的,所述步驟2)中,沉鎂添加劑的加入量以Ca元素計算,Ca元素與電解錳陽極液中Mg2+的摩爾比為2~4:1。更進一步優選的,Ca元素與電解錳陽極液中Mg2+的摩爾比為3:1。除了沉鎂外,還有硫酸銨也會和Ca(OH) 2、CaO和CaO水乳液中反應生成硫酸鈣、氨氣、水,因此,添加的沉淀劑是需要過量。
[0013]上述的綜合回收處理方法,優選的,所述步驟2)中,鼓氣吹脫過程中,向濾液中鼓入的氣體為空氣、氧氣或氮氣;鼓氣吹脫的時間為120~240min。鼓氣主要是帶出溶液中的殘留氨氣,由于材料易得,所以進一步優選的氣體為空氣。吹脫后的氣體中含有氨氣,可以用于調節下一批的電解錳陽極液的PH值,或者直接通入水中回收氨。將吹脫后的氣體用于調節下一批的電解錳陽極液的PH值,實現了氨氣的內部循環使用,減少了生產成本。通入氨氣,是中和陽極液中的硫酸,使溶液的PH升高到6~7,發生的化學反應為:H2S04+2NH3= (NH4)2S04。多余吹脫氣體中的氨氣可以用水直接吸收達到回收氨的目的,回收的氨用于電解或浸出車間。
[0014]上述的綜合回收處理方法,優選的,所述步驟I)中,固液分離的方式為重力分離、壓濾分離和離心分離中的一種或幾種。
[0015]上述的綜合回收處理方法,優選的,所述步驟3)中,固液分離的方式為壓濾分離。
[0016]與現有技術相比,本發明的優點在于:
I)本發明的工藝過程中,電解錳陽極液中的錳生成碳酸錳,回收率高,回收的錳可以代替目前的雙飛粉。
[0017]2)本發明的工藝過程中,吹脫出來的氣體中含有氨氣,可以用于中和下一批待處理的電解錳陽極液,從而使陽極液中的銨得到循環使用;或者將吹脫出來的氣體通入水中回收氨,回收的氨可用于浸出車間或電解車間,從而使陽極液中的銨得到再利用。
[0018]3)本發明的工藝過程中,最終獲得的濾液中,MnSO4濃度為0.05g/L~lg/L,MgS04