本發明屬于冶金技術領域,具體涉及一種半鋼冶煉去磷保碳的方法。
背景技術:
我國擁有豐富的釩鈦磁鐵礦資源,國內攀鋼、承鋼、昆鋼、威鋼等鋼鐵企業都是采用釩鈦磁鐵礦進行冶煉,轉爐煉鋼主原料是采用經過專用轉爐提釩后的半鋼,含釩鐵水經脫硫提釩后獲得的半鋼中碳為3.4~4.0%,硅、錳含量均為痕跡,硫為≤0.015%,磷為0.060~0.080%。
因此,半鋼冶煉具有熱源不足、成渣慢,脫磷效果差、終渣tfe含量高等缺點。
長期以來,半鋼煉鋼熱源不足的問題使得半鋼冶煉時轉爐終點不好控制,不得不采用增碳法,這種冶煉方法前期脫磷效果差,冶煉過程易返干,主要靠冶煉后期高氧化性進行脫磷,但這種脫磷方式容易造成終點鋼水碳含量低、氧活度高等問題,不僅冶煉成本高,而且影響鋼水質量。
技術實現要素:
本發明要解決的技術問題為:半鋼冶煉長期以來靠終點高氧化性進行脫磷,導致終點鋼水碳含量偏低,氧活度高、終渣tfe含量高等問題。
本發明解決技術問題的技術方案為:提供一種半鋼冶煉去磷保碳的方法。該方法包括以下步驟:
a、半鋼煉鋼轉爐中加入高鎂石灰、活性石灰,兌入半鋼,再加入硅鐵和復合造渣劑,調節堿度為1.5~2,加入煉鋼污泥使半鋼溫度≤1500℃,頂吹氧氣進行冶煉,在吹氧進度40~80%時,控制氧槍槍位在1.6~1.8m任一點保持不變,并在吹氧進度分別為40~50%和60~70%時加入剛玉渣;
b、在吹氧進度80~100%時,調整氧槍供氧強度為2.5~3.0m3/t·min之間,待終點鋼水碳含量為0.07~0.15%,溫度為1600~1620℃時出鋼。
其中,上述半鋼冶煉去磷保碳的方法中,步驟a中所述的活性石灰為cao含量≥85wt%的石灰,高鎂石灰為mgo含量≥40wt%的石灰。
其中,上述半鋼冶煉去磷保碳的方法中,步驟a中所述的活性石灰和高鎂石灰的加入量均為10~15kg/t。
其中,上述半鋼冶煉去磷保碳的方法中,步驟a中所述的硅鐵為si含量≥75wt%的硅鐵,硅鐵加入量以兌入半鋼后硅含量0.08~0.16wt%為準。
其中,上述半鋼冶煉去磷保碳的方法中,步驟a中所述的復合造渣劑中sio2含量≥40wt%。
其中,上述半鋼冶煉去磷保碳的方法中,步驟a中所述的煉鋼污泥鐵氧化物含量≥30%,所述煉鋼污泥加入量為3~6kg/t鋼。
其中,上述半鋼冶煉去磷保碳的方法中,步驟a中所述供氧強度為3.0~4.0m3/t·min。
其中,上述半鋼冶煉去磷保碳的方法中,步驟b中所述剛玉渣為釩渣提釩后的尾渣,al2o3含量≥50%;所述剛玉渣的加入量為1~2kg/t鋼。
本發明的有益效果為:本發明提供一種半鋼冶煉去磷保碳的煉鋼方法,通過對半鋼進行熱補償,然后在煉鋼轉爐進行去磷保碳,從而達到提高終點鋼水碳含量、降低終渣tfe及氧化性等目的,進而降低煉鋼成本,提高鋼水質量;本發明使得冶煉終點鋼水中碳含量高,磷含量低,終渣總鐵含量低,現有冶煉方法中由于半鋼熱源不足,終點鋼水碳含量平均在0.05%左右,鋼水氧活度平均在600ppm左右,終渣tfe含量在20%左右,而采用本發明后終點鋼水碳含量可控制在0.07~0.15%之間,鋼水氧活度控制在100~250pp之間,終渣tfe含量可控制在17%以內。本發明避免了長期以來半鋼冶煉依靠后期高氧化性脫磷的弊端,轉爐冶煉時將脫磷任務前移,并實現去磷保碳,在提高鋼水質量的同時降低冶煉成本。
具體實施方式
本發明提供了一種半鋼冶煉去磷保碳的方法,包括以下步驟:
a、半鋼煉鋼轉爐中加入高鎂石灰、活性石灰,兌入半鋼,再加入硅鐵和復合造渣劑,調節堿度為1.5~2,加入煉鋼污泥使半鋼溫度≤1500℃,頂吹氧氣進行冶煉,在吹氧進度40~80%時,控制氧槍槍位在1.6~1.8m任一點保持不變,并在吹氧進度分別為40~50%和60~70%時加入剛玉渣;
b、在吹氧進度80~100%時,調整氧槍供氧強度為2.5~3.0m3/t·min之間,待終點鋼水碳含量為0.07~0.15%,溫度為1600~1620℃時出鋼。
其中,上述半鋼冶煉去磷保碳的方法中,步驟a中所述的活性石灰為cao含量≥85wt%的石灰,高鎂石灰為mgo含量≥40wt%的石灰。
其中,上述半鋼冶煉去磷保碳的方法中,步驟a中所述的活性石灰和高鎂石灰的加入量均為10~15kg/t。當半鋼煉鋼轉爐內留有上一爐冶煉后的爐渣時,可適當減少活性石灰和高鎂石灰添加量,一般添加量以5~10kg/t為宜,能夠減少輔料消耗,節約成本。
其中,上述半鋼冶煉去磷保碳的方法中,步驟a中所述的硅鐵為si含量≥75wt%的硅鐵,硅鐵加入量以兌入半鋼后硅含量0.08~0.16wt%進行調整。加入硅鐵一方面能夠對半鋼進行熱補償,另一方面,還可以調整爐渣堿度,促進脫磷化渣。
其中,上述半鋼冶煉去磷保碳的方法中,步驟a中所述的復合造渣劑中sio2含量≥40wt%。
其中,上述半鋼冶煉去磷保碳的方法中,為了降低鋼水溫度、控制升溫速率,加速成渣,步驟a中加入煉鋼污泥,所述的煉鋼污泥鐵氧化物含量≥30%。為了達到降溫和加速成渣的雙重目的,所述煉鋼污泥加入量為3~6kg/t鋼。
其中,上述半鋼冶煉去磷保碳的方法中,步驟a中所述供氧強度為3.0~4.0m3/t·min。
其中,上述半鋼冶煉去磷保碳的方法中,步驟b中所述剛玉渣為釩渣提釩后的尾渣,al2o3含量≥50%;所述剛玉渣的加入量為1~2kg/t鋼。
本發明在吹氧進度分別為40~50%和60~70%時加入剛玉渣,可以有效的防止爐渣返干;進而可以將吹氧進度40~80%時的氧槍槍位控制在1.6~1.8m任一點保持不變,降低渣中tfe含量。
在冶煉后期,吹氧進度為80~100%時,降低氧槍供氧強度,調整氧槍供氧強度為2.5~3.0m3/t·min。一方面,供氧強度降低,使得碳氧反應減少,鋼水終點碳含量得以提升,另一方面,也能降低鋼水終點氧活度。
下面結合實施例對本發明的具體實施方式做進一步的解釋說明,但不表示將本發明的保護范圍限制在實施例所述范圍內。
實施例1采用本發明方法對半鋼進行冶煉
某廠120t轉爐采用半鋼煉鋼,入爐半鋼磷含量為0.075%。入爐半鋼碳含量為3.0%,半鋼溫度為1310℃,加入硅鐵使得半鋼中硅含量達到0.08%,半鋼熱補償后在煉鋼轉爐冶煉。冶煉時,留渣后加入高鎂石灰噸鋼5kg,活性石灰噸鋼10kg將爐渣裹干,并在兌入半鋼后加入復合造渣劑將堿度控制在1.5,同時加入煉鋼污泥降溫、控制升溫速率和加速成渣,頂吹氧槍供氧強度為3.0m3/t·min,并控制吹氧進度的40%以內半鋼溫度不高于1500℃,吹氧進度為40~80%槍位控制采用恒壓恒槍控制方式,槍位在1.6m保持不變,并分別在吹氧進度為40%和60%時加入剛玉渣噸鋼1kg降低爐渣熔點,防止返干。吹氧進度80~100%時頂吹氧槍供氣強度為2.5m3/t·min,最終得到終點鋼水碳含量為0.15%,終點鋼水溫度為1600℃,終點鋼水磷含量為0.008%,鋼水氧活度僅為121ppm,終渣tfe含量僅為15.6%。
實施例2采用本發明方法對半鋼進行冶煉
某廠120t轉爐采用半鋼煉鋼,入爐半鋼磷含量為0.085%。入爐半鋼碳含量為2.8%,半鋼溫度為1300℃,加入硅鐵使得半鋼中硅含量達到0.16%,半鋼熱補償后在煉鋼轉爐冶煉。冶煉時,留渣后加入高鎂石灰噸鋼10kg,活性石灰噸鋼5kg將爐渣裹干,并在兌入半鋼后加入復合造渣劑將堿度控制在2,同時加入煉鋼污泥降溫、控制升溫速率和加速成渣,頂吹氧槍供氧強度為4.0m3/t·min,并控制吹氧進度的40%以內半鋼溫度不高于1500℃,吹氧進度為40~80%槍位控制采用恒壓恒槍控制方式,槍位在1.8m保持不變,并分別在吹氧進度為40%和60%時加入剛玉渣噸鋼2kg降低爐渣熔點,防止返干。吹氧進度80~100%時頂吹氧槍供氣強度為3.0m3/t·min,最終得到終點鋼水碳含量為0.10%,終點鋼水溫度為1620℃,終點鋼水磷含量為0.009%,鋼水氧活度僅為236ppm,終渣tfe含量僅為16.1%。
實施例3采用本發明方法對半鋼進行冶煉
某廠120t轉爐采用半鋼煉鋼,入爐半鋼磷含量為0.090%。入爐半鋼碳含量為3.3%,半鋼溫度為1260℃,加入硅鐵使得半鋼中硅含量達到0.125%,半鋼熱補償后在煉鋼轉爐冶煉。冶煉時,留渣后加入高鎂石灰噸鋼8kg,活性石灰噸鋼8kg將爐渣裹干,并在兌入半鋼后加入復合造渣劑將堿度控制在1.8,同時加入煉鋼污泥降溫、控制升溫速率和加速成渣,頂吹氧槍供氧強度為3.5m3/t·min,并控制吹氧進度的40%以內半鋼溫度不高于1500℃,吹氧進度為40~80%槍位控制采用恒壓恒槍控制方式,槍位在1.8m保持不變,并分別在吹氧進度為40%和60%時加入剛玉渣噸鋼1.5kg降低爐渣熔點,防止返干。吹氧進度80~100%時頂吹氧槍供氣強度為2.7m3/t·min,最終得到終點鋼水碳含量為0.12%,終點鋼水溫度為1610℃,終點鋼水磷含量為0.008%,鋼水氧活度僅為190ppm,終渣tfe含量僅為15.8%。
對比例1不進行熱補償進行半鋼冶煉
某廠120t轉爐采用半鋼煉鋼,入爐半鋼磷含量為0.075%。入爐半鋼碳含量為3.0%,半鋼溫度為1310℃,不進行半鋼熱補償直接冶煉。上一爐留渣后加入高鎂石灰噸鋼5kg,活性石灰噸鋼10kg將爐渣裹干,并在兌入半鋼后加入復合造渣劑將堿度控制在1.5,同時加入煉鋼污泥降溫、控制升溫速率和加速成渣,并控制吹氧進度的40%以內半鋼溫度不高于1500℃,吹氧進度為40~80%槍位控制采用恒壓恒槍控制方式,槍位在1.6m保持不變,并分別在吹氧進度為40%和60%時加入剛玉渣噸鋼1kg降低爐渣熔點,防止返干。吹氧進度80~100%時頂吹氧槍供氣強度為2.5m3/t·min,最終得到終點鋼水碳含量為0.05%,終點鋼水溫度為1603℃,終點鋼水磷含量為0.010%,鋼水氧活度為625ppm,終渣tfe含量達到20.6%。
對比例1可看出:當不進行熱補償時,溫度不足導致終點鋼水溫度低、磷偏高,氧活度及tfe高。
對比例2不加入煉鋼污泥和剛玉渣進行半鋼冶煉
某廠120t轉爐采用半鋼煉鋼,入爐半鋼磷含量為0.085%。入爐半鋼碳含量為2.8%,半鋼溫度為1300℃,加入硅鐵使得半鋼中硅含量達到0.16%,半鋼熱補償后在煉鋼轉爐冶煉。冶煉時,留渣后加入高鎂石灰噸鋼10kg,活性石灰噸鋼5kg將爐渣裹干,并在兌入半鋼后加入復合造渣劑將堿度控制在2,不加入煉鋼污泥,頂吹氧槍供氧強度為4.0m3/t·min,在吹氧進度的36%時半鋼溫度達到1550℃,冶煉過程采用頻繁調整槍位。吹氧進度80~100%時頂吹氧槍供氣強度為3.0m3/t·min,最終得到終點鋼水碳含量為0.10%,終點鋼水溫度為1650℃,終點鋼水磷含量為0.018%,鋼水氧活度僅為240ppm,終渣tfe含量僅為16.5%。
對比例2可看出:當不添加煉鋼污泥和剛玉渣時,雖然能保證提高終點碳,但不能有效脫磷,鋼水磷含量偏高。
對比例3不調整供氧強度進行半鋼冶煉
某廠120t轉爐采用半鋼煉鋼,入爐半鋼磷含量為0.090%。入爐半鋼碳含量為3.3%,半鋼溫度為1260℃,加入硅鐵使得半鋼中硅含量達到0.125%,半鋼熱補償后在煉鋼轉爐冶煉。冶煉時,留渣后加入高鎂石灰噸鋼8kg,活性石灰噸鋼8kg將爐渣裹干,并在兌入半鋼后加入復合造渣劑將堿度控制在1.8,同時加入煉鋼污泥降溫、控制升溫速率和加速成渣,頂吹氧槍供氧強度為3.5m3/t·min,并控制吹氧進度的40%以內半鋼溫度不高于1500℃,吹氧進度為40~80%槍位控制采用恒壓恒槍控制方式,槍位在1.8m保持不變,并分別在吹氧進度為40%和60%時加入剛玉渣噸鋼1.5kg降低爐渣熔點,防止返干。吹氧進度80~100%時頂吹氧槍供氣強度仍然為3.5m3/t·min,最終得到終點鋼水碳含量為0.10%,終點鋼水溫度為1620℃,終點鋼水磷含量為0.008%,鋼水氧活度僅為278ppm,終渣tfe含量僅為17.8%。
對比例3可看出:在冶煉后期不降低頂吹氧槍供氧強度時,終點鋼水碳含量降低,氧活度及tfe含量均升高。
由實施例和對比例可知:本發明通過先對半鋼加入硅鐵進行半鋼熱補償,再加入煉鋼污泥和剛玉渣進行冶煉,吹氧后期降低供氧強度等措施相互配合,共同達到了對半鋼冶煉去磷保碳的效果,冶煉終點鋼水碳含量高,磷含量和鋼水養活度低,終渣tfe含量低,具有明顯的經濟效益,適合推廣使用。