本發明涉及一種煉鋼方法,尤其是一種增加螺紋鋼氮含量的冶煉方法。
背景技術:
鋼筋混凝土用螺紋鋼筋在我國鋼材產品中占有很大比重,在嚴峻的鋼鐵形勢下,生產高強度、低成本的螺紋鋼筋已引起技術人員的關注。當鋼材由高溫進行較快速冷卻時,鋼中的氮將會形成氮化物析出,氮元素產生固溶強化作用,從而使鋼的強度和硬度提高。為了提高螺紋鋼筋的強度,在冶煉過程中通常向鋼液中加入含氮合金(如釩氮合金、氮化硅錳等),因此微合金化技術非常適合我國鋼鐵工業高附加值鋼材品種的生產。采用微合金化,可充分發揮技術上的優勢,但卻使產品的生產成本增加,帶入雜質污染鋼水降低鋼水純凈度,且氮的收得率較低,鋼中氮含量不易控制。隨著鋼鐵產能過剩的加劇,鋼鐵業處于全行業虧損的邊緣,市場競爭異常激烈。采用新工藝和新技術,降低生產成本,優化產品結構,提高市場競爭力,成為鋼鐵企業關注的重點。部分企業利用資源豐富且廉價的氮氣作原料,通過向鋼液吹氮氣,而使鋼液達到一定的氮含量,可大幅度降低鋼的生產成本,是目前含氮鋼生產中的一項重要技術。現有吹入氮氣的方法,主要有鋼包底吹氮氣和轉爐底吹氮氣。
公告號為CN101168817B的中國專利“一種含氮純凈鋼的增氮方法”,提供了一種在精煉過程中采用鋼包底吹增氮方法;該方法增加精煉時間且氮收得率低,且不穩定。
公告號為CN102031338B的中國專利“一種鋼液穩定增氮的方法”,其是在LF 上進行,鋼水進入LF 后,在造渣的過程中通過增氮槍對電弧區進行增氮;這種方法增氮效率雖然較高,但是增加了精煉成本。
公開號CN102732665A的中國專利申請“一種轉爐冶煉末期進行鋼水增氮的方法”,其在轉爐冶煉末期向轉爐內加入脫氧劑,并通過氧槍向鋼水中單吹入氮氣來達到增氮的目的;該方法向轉爐內加入脫氧劑,脫氧劑消耗量大成本高,且鋼水容易回P,增加了冶煉難度。
技術實現要素:
本發明要解決的技術問題是提供一種可高效、穩定增加螺紋鋼氮含量的冶煉方法。
為解決上述技術問題,本發明所采取的技術方案是:在轉爐吹氧后期,氧槍將氮氣與氧氣混合噴吹,氮氣流量2900~3000Nm3/h,氧氣流量13500~14000Nm3/h。
本發明所述氮氣壓力0.15~0.25MPa,氧氣壓力0.75~0.9MPa。
本發明所述氮氣純度≥99.5%,氧氣純度≥99.5%。
本發明在轉爐出鋼時加入0.48~0.5公斤/噸鋼的氮釩合金或0.20~0.22公斤/噸鋼的純釩鐵。
本發明原理為:頂底復吹轉爐冶煉過程脫碳的不同階段對應不同的脫氮/增氮。吹煉開始,氧氣射流沖擊鋼液面形成的火點(凹坑)是主要的反應區,碳氧反應還未開始,處于脫氮過程,脫氮速度很小。隨著吹煉的進行,火點區溫度升高,鋼液中碳氧反應增強,熔池產生大量CO氣泡,將鋼液中的氮脫除。脫碳反應后期,生成的CO量少,外部空氣壓力大于生成的CO 壓力,這時空氣就有可能與火點區的鋼液接觸,造成鋼液的吸氮。本發明利用轉爐吹煉后期生產CO 量少,在火點區壓力低溫度高的特性,通過氧槍混合氮氣與氧氣操作,在高溫火點將氮氣分解成為氮原子,在高壓混氣的沖擊下,射入鋼液中,由于氮原子直徑較小,在鋼水中很難被脫離,氮的吸收率較高。同時為了更好的將鋼水中的氮固化,在轉爐出鋼時加入少量的氮釩合金或純釩鐵。
采用上述技術方案所產生的有益效果在于:本發明可顯著提高鋼水中的氮含量,轉爐鋼水中的終點氮含量可達到70~80ppm,未實施本發明的氮含量為20~30ppm,通過實施本發明能增加氮含量40~60ppm;在滿足螺紋鋼筋的氮含量及強度要求下,不增加冶煉周期且減少氮化釩鐵或用純釩鐵替代氮化釩鐵固氮,有效降低冶煉成本。
具體實施方式
下面結合具體實施例對本發明作進一步詳細的說明。
實施例1-3:以65噸轉爐生產螺紋鋼HRB400為例,一種增加螺紋鋼氮含量的冶煉方法的具體工藝如下所述:
1、轉爐吹煉至第9分鐘,降低氧氣總流量,同時打開氮氣門氧槍進行氮氧混吹;第9分鐘至第12分鐘,氧槍向熔池吹入氧氣壓力0.75~0.9 MPa,氧氣流量控制在13500~14000Nm3/h;氮氣壓力0.15~0.25MPa,氮氣流量2900~3000Nm3/h;其中,氮氣純度≥99.5%,氧氣純度≥99.5%。
2、吹煉完先關閉氮氣閥,20秒后關閉氧氣閥。
3、轉爐出鋼時,加入0.48~0.5公斤/噸鋼的氮釩合金或0.20~0.22公斤/噸鋼的純釩鐵用于固氮。
4、各實施例的鋼號為HRB400B,具體的工藝參數見表1。
表1:各實施例的工藝參數
表1中,按正常吹煉時拉碳氮含量0.0020~0.0030%計算增氮量。