專利名稱:一種電解槽陽極結構的制作方法
技術領域:
本實用新型屬于電解領域,具體涉及一種電解槽陽極結構。
背景技術:
目前電解鋁行業正朝大型電解槽發展,預焙陽極長度不斷加長(目前達到1750mm),由于結構不合理,造成預焙陽極在服役期間斷裂,影響鋁電解的正常生產。目前,500KA以上的大型電解槽受限于陽極長度,使電解槽長寬比例不合理,影響電解槽電磁分布。
實用新型內容本本實用新型針對現有技術存在的問題,提供一種適應大型電解槽的陽極結構。上述目的是通過下述方案實現的:一種電解槽的陽極結構,包括陽極導桿,所述陽極導桿的底部固定連接有鋼爪,該鋼爪上固定連接有兩塊陽極,該兩塊陽極形成單排雙陽極結構,并且所述兩塊陽極之間保留5mm 20mm的縫隙;所述陽極導桿與所述鋼爪焊接在一起,所述鋼爪為四爪或六爪鋼爪,并且所述鋼爪與兩塊陽極以澆注的方式連接。本實用新型的有益效果:本發明提供一種單排雙陽極結構,縮短單塊陽極長度,兼顧電解槽設計的長寬比例,避免陽極在服役其斷裂,同時為陽極底掌產生的CO2排除留有通道,減少氣泡電阻,達到降低槽電壓,節約能量消耗的目的;讓0)2盡快排除,以避免長時間附著在陽極表面進一步形成CO,降低碳消耗。
以下結合附圖和具體實施方式
對本實用新型作進一步詳細的說明:
圖1是本實用新型實施例的結構示意圖。
具體實施方式
如
圖1所示,陽極導桿I的底部固定連接有鋼爪2,鋼爪2上固定連接有兩塊陽極3,具體可用一四爪或六爪鋼爪2澆注兩塊較短的陽極3行成單排雙陽極結構,兩塊陽極之間保留5mm 20mm縫隙,以利于CO2排出。鋼爪2與導桿I采用傳統方式焊接,行成大型電解槽陽極新結構。本實用新型可改進電解槽電流分布,可以降低電解槽氣泡電阻80mv,噸鋁節電200Kwh,降低碳消耗4-5kg/t-Al。減小電解槽運行過程中的電壓擺,使電解槽運行穩定。可以解決長陽極上槽后斷裂問題。以上所述的僅是本實用新型的優選實施方式,應當指出對于本領域的技術人員來說,在不脫離本實用新型結構的前提下,還可以作出若干變形和改進,這些都不會影響本實用新型實施的效果和專利的實用性。
權利要求1.一種電解槽陽極結構,包括陽極導桿,其特征在于:所述陽極導桿的底部固定連接有鋼爪,該鋼爪上固定連接有兩塊陽極,該兩塊陽極形成單排雙陽極結構,并且所述兩塊陽極之間保留5mm 20mm的縫隙;所述陽極導桿與所述鋼爪焊接在一起,所述鋼爪為四爪或六爪鋼爪,并且所述鋼爪與兩塊陽極以澆注的方式連接。
專利摘要本實用新型公開了電解領域的一種電解槽陽極結構,包括陽極導桿,其特征在于所述陽極導桿的底部固定連接有鋼爪,該鋼爪上固定連接有兩塊陽極,該兩塊陽極形成單排雙陽極結構,并且所述兩塊陽極之間保留5mm~20mm的縫隙;所述陽極導桿與所述鋼爪焊接在一起,所述鋼爪為四爪或六爪鋼爪,并且所述鋼爪與兩塊陽極以澆注的方式連接。本實用新型提供一種單排雙陽極結構,縮短單塊陽極長度,兼顧電解槽設計的長寬比例,避免陽極在服役其斷裂,同時為陽極底掌產生的CO2排除留有通道,減少氣泡電阻,達到降低槽電壓,節約能量消耗的目的;讓CO2盡快排除,以避免長時間附著在陽極表面進一步形成CO,降低碳消耗。
文檔編號C25C3/12GK203065601SQ20122067557
公開日2013年7月17日 申請日期2012年12月10日 優先權日2012年12月10日
發明者魯明哲 申請人:重慶壽豐科技有限公司