專利名稱:一種合成革廢水回用方法
技術領域:
本發明涉及工業廢水處理技術,具體地說是一種采用選擇性吸附——催化反應技術處理回用合成革抽出工段廢水方法。
背景技術:
目前,一些合成革生產廠家在生產過程中,需要在抽出工段中使用昂貴的蒸餾水。產生的廢水含有大量的溶劑、懸浮物、染料、殘余原料、流失輔料、合成副反應產物、原料中含有的雜質等污染物,出水水溫高達80-95℃。該廢水可生化性極差。
現有方法,可經過大型換熱器,回收大約70-80%的熱能后,水溫降低到大約30-40℃,送污水處理廠處理。每噸污水處理成本大約人民幣7元。
發明內容
本發明的目的在于提供一種處理效果好、占地面積小、設備投資省、運行費用低、回用比例高、經濟效益顯著、二次污染少、適于推廣應用的處理回用合成革廢水的方法。
為實現上述目的,本發明采用的技術方案如下首先進行過濾預處理。過濾有效孔徑5-10微米。使用不銹鋼骨架棉線纏繞濾芯,過濾壓力0.05-0.2MPa。經過過濾后,水中肉眼可見的懸浮物完全被除去。濾芯長期運行后,逐漸堵塞。到過濾壓力上升到0.2MPa時,更換濾芯。報廢濾芯的不銹鋼骨架可以回收。棉線可以混入鍋爐燃煤中,高溫燃燒處理,轉化為二氧化碳和水蒸氣,同時可以回收少量的熱能。
預處理后,懸浮物基本除去。水中仍然含有溶劑、染料、殘余原料、流失輔料、金屬離子、合成副反應產物、原料中夾帶的雜質。通過CP35催化劑床層,影響產品質量的有反應活性的物質被選擇性吸附,在催化劑作用下,相互反應成為不影響產品質量的惰性物質。
其中,染料、殘余原料、流失輔料、副反應產物、原料中夾帶的有反應活性的雜質被吸附后,在50~95℃條件下,受催化劑誘導,相互化合,成為以聚氨酯及聚氨酯的衍生物形式存在的鏈狀高分子聚合物,并被催化劑顆粒內部或催化劑顆粒之間的空隙截留。這種帶有大量殘余活性基團的高分子聚合物本身也具有很強的吸附、反應活性,可以繼續發揮吸附、反應作用。直到聚合物在催化劑顆粒間長大為明顯肉眼可見的絲狀絮團。到絮團尺度增長到幾十毫米,比表面積變得很小時,絮團基本失去活性。在催化劑顆粒內部孔道生長的高分子聚合物,尺寸到可以完全堵塞催化劑內部孔道時,被堵塞的區域失去反應活性。催化劑所有表面孔道,全部被堵塞或被覆蓋后,整個反應區剩余反應活性很小,催化劑失效,需要更換。
金屬離子與催化劑本身不直接反應。催化劑內部一些酸性基團活性部位,原先吸附有一些低價態陽離子,主要是鈉、鉀元素等。在水中,這些酸性基團活性部位,對高價態陽離子的吸附活性更強。這樣,污水中的高價陽離子可以被低價陽離子置換,在回用時,對合成革產品質量的不良影響就大大降低。長期運行后,高價離子濃度逐漸升高,可以適當降低回用比例或暫停回用8-40小時,使被吸附的高價離子被部分洗脫,重新恢復活性。
甲苯或二甲基甲酰胺(DMF)等作為生產中使用的溶劑,隨合成革半成品進入抽出工段中的洗脫槽,被洗脫后,在回收工段中,以共沸物的形式,大部分得到回收。排水中含有的溶劑,在催化劑表面達到吸附平衡后,廢水中的溶劑隨回用水流回洗脫槽,并在甲苯回收工段被回收。在長期運行后,催化劑表面的吸附活性部位大部分被可吸附的分子占據后,在溶劑分子與其它被吸附活性更強的分子的吸附——解吸競爭中,活性強的分子占據優勢,在已經被溶劑分子占據的吸附活性部位,活性強的分子會逐漸置換甲苯。被置換的溶劑同樣在回收工段被回收。
經過處理后,水中的有機物基本轉化為對產品質量沒有影響的惰性物質。原排水CODcr大約200mg/l,卻無法回用;經過處理后,水中CODcr在1000mg/l時,也不會對產品質量產生可以檢測出的不良影響。
所述催化劑,由本專利申請者——中國科學院大連化學物理研究所自行開發,以醫藥用椰子殼活性炭為載體,粒徑1~2mm,比表面積1100-1200m2/g,催化劑主要活性組分為Ag-CeO2-Ce2O3,助劑主要成分為TiO2,分散劑為Al2O3,掛載量如下Ag0.01-0.04%,Ce0.03-0.08%,Ti0.06-0.1%,Al0.2-1.5%。配制混合溶液,溶劑為去離子水,陽離子濃度如下Al3+0.20-0.30mol/l,Ce4+0.03-0.04mol/l,Ti4+0.10-0.20mol/l。按照每公斤載體使用0.6-0.9升溶液的比例,將載體浸漬到混合溶液中,載體與溶液體積比為1.5-1.6∶1,攪拌l小時后,將載體撈出,控干后,投入銀濃度0.03-0.06mol/l的銀氨溶液中,銀氨溶液體積與載體體積比為0.8-1∶1。用氨水調pH值為11-12左右,靜置100-120min,撈出載體,用去離子水充分沖洗到出水電導率小于40-50μS/cm,晾干。然后120-140℃真空干燥50-60min,使殘余硝酸鹽分解。然后在氮氣保護氛圍下高溫焙燒(800-850℃)60-80min而成。水處理單位消耗量為0.015-0.025kg/m3。有效粒徑1-2毫米,活性組分不含有銅、鋅、鉻、砷、汞、鎳、鎘、鉛、氰化物、苯并芘等國家水質標準中明文規定控制排放的任何有毒物質,也不含美國、日本、歐共體等國家、地區目前規定的環保標準中的任何毒性物質。催化劑完全失效后,再生時,所有被吸附組分及其相互反應的產物,在高溫下,形成二氧化碳、水蒸氣等物質揮發,基本沒有二次污染問題。
催化劑床層下方是石英砂承托層。少量脫落的催化劑粉末,流經承托層時被截留。截留物質過多,使流動阻力增大時,可以反沖洗除去。
水經過催化劑床層和石英砂承托層后,由有效孔徑1-2微米的金屬陶瓷過濾器或不銹鋼骨架棉線纏繞濾芯再次處理,使水中殘留的微量懸浮物被充分除去,利用過濾后的余壓,直接回用于生產線。
本發明具有如下優點1.本發明可有效回用合成革廢水。工程實例表明,本方法回用比例高達80%。每回用一噸水,相應節約一噸去離子水,直接節約費用12元。
2.本發明可以有效回收能量。工程實例表明,本方法可以回收大部分熱能。按照生產用去離子水年平均溫度15度,排水溫度95度計算,本方法大約每回用一噸水,可以回收熱能300-350兆焦耳。按燃燒-蒸汽間接加熱效率50%計算,大約相當于25公斤標準煤或16公斤燃料油;或電加熱效率90%計算,大約相當于100-110度電。如果與單獨安裝大型換熱器的回收方法相比較,按照換熱后排水溫度35度計算,每回用一噸水,可以多回收約80兆焦耳熱量。按上述加熱效率計算,折合6公斤標準煤或4公斤燃料油,或25-30度電。
3.本發明可以有效降低污染。原外排廢水水量被削減了80%以上;雖然排水COD濃度上升,但外排有機物的總質量也明顯減少。
4.本發明幾乎沒有二次污染。使用的耗材僅有濾芯和催化劑。濾芯骨架可以回收;催化劑可以再生,棉線纖維回爐燃燒,可以回收少量熱能,僅僅排放少量二氧化碳、水蒸氣和微量氮、硫氧化物。無任何固體廢棄物產生。
5.本發明運行費用低廉。無須專人管理,人工費用可以忽略不計;每噸水消耗電力小于0.4度,耗材費用小于1元。
6.本發明設備操作簡便,無須專人管理;占地面積小,日處理量900噸水量的設備,占地面積小于20平方米;上述設備占用空間體積小于100立方米,水力停留時間(HRT)小于一小時;價格低廉,設備費用折算為每日每噸水1千元以下,即使是與同等規模的生活污水中水回用設備相比,價格也低很多。設備壽命可以保證20年以上。
7.本方法可以回收70-80%的溶劑。
具體實施例方式
實施例1(1)首先進行使用有效過濾孔徑為5μm不銹鋼骨架棉線纏繞濾芯,過濾預處理,除去水中細小懸浮物,保護主體反應區,工作壓力為0.05~0.06MPa;(2)再使用催化劑進行選擇性吸附-催化反應處理,工作溫度80-85℃,流速10m/hr,空速3-3.5/h;(3)最后使用其有效過濾孔徑1~2μm的不銹鋼骨架棉線纏繞濾芯進行精密過濾處理后,回用到生產線。
催化劑的載體是醫藥用活性炭,有效粒徑1-2毫米,比表面積1100-1200m2/g,載體體積與催化劑體積相同;催化劑主要活性組分為Ag-CeO2-Ce2O3,助劑主要成分為TiO2,分散劑為Al2O3,按重量百分比計,掛載量如下Ag0.02%,Ce0.06%,Ti0.08%,Al0.8%;配制混合溶液,陽離子濃度如下Al3+0.25mol/l,Ce4+0.04mol/l,Ti4+0.15mol/l,按照每公斤載體使用0.6升溶液的比例,將載體浸漬到混合溶液中,載體與溶液體積比為3∶2,攪拌1小時后,將載體撈出,控干后,投入銀濃度0.06mol/l的銀氨溶液中,銀氨溶液體積與載體體積比為1∶1;用氨水調pH值為12左右,靜置2小時,撈出載體,用去離子水充分沖洗到出水電導率小于50μS/cm,晾干;然后140℃真空干燥1小時,使殘余硝酸鹽分解;然后在氮氣保護氛圍下,采用800-850℃高溫焙燒1小時而成。
本實施例混合溶液選用的溶劑為甲苯;催化劑在水處理中單位消耗量為0.02-0.025kg/m3。
本例實施地點在山東煙臺。
實施例2與實施例1不同之處在于工作溫度為90-95℃,銀掛載量為0.02%,過濾預處理工作壓力0.2MPa。
本例實施地點在山東煙臺。
實施例3與實施例1不同之處在于空速為6/h。
本例實施地點在福建晉江。
采用本發明可獲得很大的經濟效益按購買去離子水價格超過12元/噸;排污費超過7元/噸;加熱費用約14元/噸(使用燃煤鍋爐)。采用本發明對合成革廢水進行處理,處理成本每噸水消耗催化劑小于25克,約0.3-0.4元;濾芯消耗費用約0.15元;電費約0.2元。此外,每噸水可以多回收幾十克溶劑。合計回用每噸水效益約30元以上。
權利要求
1.一種合成革廢水回用方法,其特征在于包括如下步驟(1)首先進行過濾預處理,使用微孔過濾方法,除去水中細小懸浮物,作為預處理手段,保護主體反應區,壓力為0.05~0.2MPa,有效過濾孔徑為5~10μm;(2)再使用催化劑,在80-95℃,10-20m/hr流速,3-6/h空速下,進行選擇性吸附-催化反應處理;(3)最后進行精密過濾處理,其有效過濾孔徑1~2μm。
2.按權利要求1所述的合成革廢水回用方法,其特征在于所述過濾預處理中,預處理濾芯使用不銹鋼骨架棉線纏繞濾芯。
3.按權利要求1所述的合成革廢水回用方法,其特征在于所述催化劑主要活性組分為Ag-CeO2-Ce2O3,還包括助劑TiO2、分散劑Al2O3,按重量百分比計,掛載量如下Ag 0.01-0.04%,Ce 0.03-0.08%,Ti 0.06-0.1%,Al 0.2-1.5%。
4.按權利要求3所述的合成革廢水回用方法,其特征在于所述催化劑的載體是醫藥用活性炭,有效粒徑1-2毫米,比表面積1100-1200m2/g,載體體積與催化劑體積相同。
5.按權利要求1所述的合成革廢水回用方法,其特征在于按照每噸催化劑每小時處理6-8噸水的比例,根據實際處理水量,確定催化劑用量;催化劑的載體是醫藥用活性炭,有效粒徑1-2毫米,比表面積1100-1200m2/g,載體體積與催化劑體積相同;催化劑主要活性組分為Ag-CeO2-Ce2O3,助劑主要成分為TiO2,分散劑為Al2O3,按重量百分比計,掛載量如下Ag 0.01-0.04%,Ce 0.03-0.08%,Ti 0.06-0.1%,Al 0.2-1.5%;配制混合溶液,陽離子濃度如下Al3+0.20-0.30mol/l,Ce4+0.03-0.04mol/l,Ti4+0.10-0.20mol/l,按照每公斤載體使用0.6-0.9升溶液的比例,將載體浸漬到混合溶液中,載體與溶液體積比為1.5-1.6∶1,攪拌50-60min后,將載體撈出,控干后,投入銀濃度0.05-0.06mol/l的銀氨溶液中,銀氨溶液體積與載體體積比為0.8-1∶1;用氨水調pH值為11-12,靜置100-120min,撈出載體,用去離子水充分沖洗到出水電導率40-50μS/cm,晾干;然后120-140℃真空干燥50-60min,使殘余硝酸鹽分解;然后在氮氣保護氛圍下,采用800-850℃高溫焙燒60-80min而成。
6.按權利要求1所述的合成革廢水回用方法,其特征在于催化劑在水處理中單位消耗量為0.015-0.025kg/m3水。
7.按權利要求1所述的合成革廢水回用方法,其特征在于所述精密過濾處理中,濾芯使用金屬陶瓷過濾器或不銹鋼骨架棉線纏繞濾芯。
全文摘要
本發明涉及水處理技術,具體地說是一種采用選擇性吸附—催化反應技術回用合成革廢水方法。首先進行過濾預處理壓力為0.05~0.2MPa,有效過濾孔徑為5~10μm;再使用催化劑進行選擇性吸附-催化反應處理;最后進行精密過濾處理,其有效過濾孔徑1~2μm。選擇性催化劑的載體是醫藥用活性炭顆粒,粒徑1-2mm,主要活性組分為Ag-CeO
文檔編號C02F1/28GK1982223SQ20051004798
公開日2007年6月20日 申請日期2005年12月14日 優先權日2005年12月14日
發明者孫承林, 孫廣路, 楊旭, 于永輝 申請人:中國科學院大連化學物理研究所