專利名稱:4-甲基咪唑精制工藝的制作方法
技術領域:
本發明涉及4-甲基咪唑精制工藝,特別是關于含4-甲基咪唑、2-甲基咪唑、草酸銨和水為原料的精制工藝。
4-甲基咪唑是重要的醫藥中間體,主要用于合成抗潰瘍藥物西咪替丁。目前生產4-甲基咪唑的工藝主要有以下幾種(a)采用丙酮醛、甲醛與硫酸銨在PH值1~3,80℃以上脫水環合合成4-甲基咪唑,用異丁醇萃取,4-甲基咪唑收得率達85~88%,但該工藝反應難于控制,制得的產品質量差,不能作為合成西咪替丁的原料;(b)采用甲醛、丙酮醛與丁二酸銨脫水環合合成4-甲基咪唑工藝,該工藝的收率僅60%左右,且后處理步驟多,生產成本高;(c)采用甲醛、丙酮醛與草酸銨脫水環合合成4-甲基咪唑。該工藝獲得的產品質量好,且草酸銨可循環使用,因此生產成本較低。文獻昭60-104072介紹了以草酸銨水溶液、甲醛、丙酮醛為原料,水量∶丙酮醛為4~30(重量/重量),或草酸銨和甲醛的水溶液中添加丙酮醛;或草酸銨水溶液中,添加丙酮醛與甲醛的混合液;或水中同時分別添加丙酮醛、甲醛和草酸銨。其反應時間需2~5小時,反應生成物中含有4-甲基咪唑、2-甲基咪唑及未反應掉的丙酮醛、草酸銨、水和其它輕組份。由于4-甲基咪唑的熱穩定性較差,在長時間高溫條件下易分解和生成高聚物。因此,在精制過程中很難得到高純度的4-甲基咪唑和較高的精制回收率。在該文獻中采用減壓蒸餾的辦法,塔釜溫度130~140℃,真空度為7毫米汞柱條件下分離上述原料,其產品純度達98.5%,但沒有公開精制回收率,即釜內高聚物含量數據,經試驗證實其釜內存在大量高聚物。
本發明的目的是為了克服上述文獻中存在塔頂產品純度還不夠高,釜內存在大量高聚物影響產品精制回收率的缺點,提供一種新的4-甲基咪唑精制工藝。該工藝具有塔釜內高聚物含量低,從而能有效提高4-甲基咪唑產品純度及精制回收率的特點。
本發明的目的是通過以下的技術方案來實現的一種4-甲基咪唑的精制工藝,原料含4-甲基咪唑、2-甲基咪唑、草酸銨和水,在精餾塔內進行減壓蒸餾,其塔釜溫度為130~170℃,塔頂溫度為63~160℃,真空度為5~40毫米汞柱,精餾塔塔釜帶有攪拌裝置,塔頂外回流。
上述技術方案中塔釜攪拌裝置的攪拌速度為50~150轉/分,塔頂外回流的回流比為1~5。
本發明中由于在塔釜設置攪拌裝置,改善了釜內物料的流動狀況,提高了傳質和傳熱效率,使塔釜內壁不易形成高聚物膜,減少了釜內高聚物的形成,提高了4-甲基咪唑的精制回收率。采用高真空減壓蒸餾技術,大大降低了精餾塔的操作溫度,減少了產品4-甲基咪唑的分解和聚合,同樣達到了減少釜內高聚物含量,提高精制回收率的目的。采用塔頂外回流技術有效地提高了產品4-甲基咪唑的純度,取得了較好的效果。
下面通過實施例對本發明作進一步的闡述。實施例1精餾塔理論塔板數為16塊。在真空度5毫米汞柱下,塔釜攪拌器速度為83轉/分,塔頂回流比為1,塔釜溫度為130℃,塔頂溫度為63℃。經操作,釜內高聚物含量為3.3%(重量),塔頂4-甲基咪唑產品的純度為99.1%。實施例2精餾塔理論塔板數為16塊。在真空度20毫米汞柱下,塔釜攪拌器速度為83轉/分,塔頂回流比為2,塔釜溫度為142℃,塔頂溫度為102℃。經操作,釜內高聚物含量為3.4%(重量),塔頂4-甲基咪唑產品的純度為99.3%。實施例3精餾塔理論塔板數為16塊。在真空度40毫米汞柱下,塔釜攪拌器速度為83轉/分,塔頂回流比為5,塔釜溫度為170℃,塔頂溫度為160℃。經操作,釜內高聚物含量為3.8%(重量),塔頂4-甲基咪唑產品的純度為99.5%。比較例1精餾塔理論塔板數為16塊。在真空度5毫米汞柱下,塔釜無攪拌器,塔頂無外回流,塔釜溫度為130℃,塔頂溫度為63℃。經操作,釜內高聚物含量為15.8%(重量),塔頂4-甲基咪唑產品的純度為98%。比較例2精餾塔理論塔板數為16塊。在真空度5毫米汞柱下,塔釜攪拌器速度為83轉/分,塔頂無外回流,塔釜溫度為130℃,塔頂溫度為63℃。經操作,釜內高聚物含量為3.1%(重量),塔頂4-甲基咪唑產品的純度為97%。比較例3精餾塔理論塔板數為16塊。在真空度5毫米汞柱下,塔釜無攪拌器,塔頂回流比為1,塔釜溫度為130℃,塔頂溫度為63℃。經操作,釜內高聚物含量為15.8%(重量),塔頂4-甲基咪唑產品的純摩為99.0%。
權利要求
1.一種4-甲基咪唑的精制工藝,原料含4-甲基咪唑、2-甲基咪唑、草酸銨和水,在精餾塔內進行減壓蒸餾,其塔釜溫度為130~170℃,塔頂溫度為63~160℃,真空度為5~40毫米汞柱,其特征在于精餾塔塔釜帶攪拌裝置,塔頂外回流。
2.根據權利要求1所述4-甲基咪唑的精制工藝,其特征在于塔釜攪拌裝置的攪拌速度為50~150轉/分。
3.根據權利要求1所述4-甲基咪唑的精制工藝,其特征在于塔頂外回流的回流比為1~5。
全文摘要
本發明涉及4-甲基咪唑精制工藝。主要是解決現有技術中存在的精餾塔釜內高聚物含量高,影響產品精制回收率,同時產物4-甲基咪唑純度不夠高的缺點。采用減壓蒸餾,同時在塔釜內安裝攪拌裝置,塔頂進行外回流的技術,使塔釜內的高聚物含量大大降低,同時4-甲基咪唑的純度得到了進一步提高,可用于工業生產中。
文檔編號C07D233/56GK1268510SQ9911357
公開日2000年10月4日 申請日期1999年3月30日 優先權日1999年3月30日
發明者孫翟宗, 沈偉, 張輝 申請人:中國石油化工集團公司, 中國石油化工集團公司上海石油化工研究院