專利名稱:一種合成甜菜堿的方法
技術領域:
本發明涉及一種合成甜菜堿的方法。
背景技術:
甜菜堿是目前使用廣泛的一種添加劑,應用在詞料、食品、化妝品、醫藥等方面, 是采用氯乙酸鈉、三甲胺為原料進行合成的甜菜堿,工藝流程圖見圖l。該工藝存在著 如下不足1)間歇生產,生產過程的進料、合成、放料頻繁作業,生產產量低、設備 利用率低、安全處理過程占用時間多,另外因頻繁作業可能造成不安全因素;2)反應 液經過濃縮分離出來的氯化鈉難以進行工業利用,生產工藝水沒有進行充分利用,生產 成本高,設備放料,進料放空造成環境污染。
發明內容
本發明正是為了克服上述不足,提供一種以氯乙酸鎂、三甲胺為原料合成甜菜堿的 方法,其可以連續生產,設備利用率高,原材料浪費少,水資源能合理充分利用。具體 是這樣來實施的 一種合成甜菜堿的方法,其特征在于用摩爾比為1.02-1.03: 1的三 甲胺與氯乙酸鎂胺化合成,合成反應溫度控制在40-60°C,反應最佳溫度控制在53-55 。C, ra值控制為8-9,合成時間為2.5-5小時。
本發明采用連續生產法,由反應塔、胺化釜、胺化液循環泵、甜菜堿貯槽依次管道 連通,反應塔上分別置有三甲胺與氯乙酸鎂的進料管,胺化液循環泵由循環管道連通冷 凝器后接入反應塔,所述的循環管道上安裝有ra計。通過循環管道上的PH計進行連續 檢測來控制進出料量,物料在反應塔中進行反應,反應后的物料進入反應釜,然后通過 循環泵進行外部強制循環和冷卻,移走反應熱,獲得理想的轉化率。
本發明采用的氯乙酸鎂是由氯乙酸、碳酸鎂中和生成的,氯乙酸鎂中和槽中中和反 應控制溫度為25-40°C。
當甜菜堿je槽中胺化液達到一定量后,將胺化液進行濃縮即可,濃縮胺化液時得到 的冷凝液進行冷卻,冷卻水被輸送至氯乙酸鎂中和槽,氯化鎂可以作為畜禽飼料添加劑。
本發明采用連續進料和連續出料,用PH計進行反應進出料的調節控制,消除了在 間歇生產過程的進料、合成、放料的頻繁作業,和因頻繁作業可能造成的不安全因素, 并提高了生產產量,甜菜堿溶液濃縮后的水經過處理進行循環使用,減少了淡水資源的 浪費。具體的優勢為
1,設備利用率提高40%;2,原材料利用率提高,成本節約300元/噸;
3,工藝用水節約,每噸60%的水劑節約自來水600公斤;
4,生產廠房利用率高,工人操作簡單;
5,氯化鎂可以作為畜禽飼料添加劑;
6,工藝三廢污染大大減少。
圖1為背景工藝流程圖。 圖2為本發明的工藝流程圖
具體實施例方式
實施例l, 一種合成甜菜堿的方法,用摩爾比為1.02: l的三甲胺與氯乙酸鎂胺化 合成,合成反應溫度控制在53'C, PH值控制為8.5,合成時間為3小時,其中氯乙酸鎂 由氯乙酸、碳酸鎂中和生成,中和反應溫度控制為40°C
實施例2, 一種合成甜菜堿的方法,采用連續生產法,由反應塔、胺化釜、胺化液 循環泵、甜菜堿貯槽依次管道連通,反應塔上分別置有三甲胺與氯乙酸鎂的進料管,胺 化液循環泵由循環管道連通冷凝器后接入反應塔,所述的循環管道上安裝有PH計。
用摩爾比為1.03: i的三甲胺與氯乙酸鎂胺化合成,合成反應溫度控制在55。c, ra
值控制為8.5,合成時間為2.5小時,其中氯乙酸鎂由氯乙酸、碳酸鎂中和生成,中和 槽中中和反應的溫度控制為30'C
實施例3,參考實施例2,三甲胺與氯乙酸鎂的摩爾比為1.025: 1,合成反應溫度 控制在4(TC, ra值控制為8,合成時間為4小時,氯乙酸、碳酸鎂中和生成氯乙酸鎂, 中和槽的反應的溫度控制為25'C,
實施例4,參考實施例2,三甲胺與氯乙酸鎂的摩爾比為1.03: 1,合成反應溫度控 制在60。C, PH值控制為9,合成時間為5小時,氯乙酸、碳酸鎂中和生成氯乙酸鎂,中 和槽的反應的溫度控制為28'C
權利要求
1. 一種合成甜菜堿的方法,其特征在于用摩爾比為1.02-1.031的三甲胺與氯乙酸鎂胺化合成,合成反應溫度控制在40-60℃,反應最佳溫度控制在53-55℃,PH值控制為8-9,合成時間為2.5-5小時。
2. 根據權利要求1所述的合成甜菜堿的方法,其特征在于采用連續生產 法,由反應塔、胺化釜、胺化液循環泵、甜菜堿貯槽依次管道連通,反應塔 上分別置有三甲胺與氯乙酸鎂的進料管,胺化液循環泵由循環管道連通冷凝器后接入反應塔,所述的循環管道上安裝有ra計。
3. 根據權利要求1或2所述的合成甜菜堿的方法,其特征在于氯乙酸 鎂是由氯乙酸、碳酸鎂中和生成的。
4. 根據權利要求3所述的合成甜菜堿的方法,其特征在于氯乙酸鎂于 中和槽進行,反應控制溫度為25-40°C。
全文摘要
一種合成甜菜堿的方法,涉及甜菜堿合成方法,用摩爾比為1.02-1.03∶1的三甲胺與氯乙酸鎂胺化合成,合成反應溫度控制在40-60℃,反應最佳溫度控制在53-55℃,pH值控制為8-9,合成時間為2.5-5小時,采用連續進料和連續出料,用pH計進行反應進出料的調節控制,消除了在間歇生產過程的進料、合成、放料的頻繁作業,和因頻繁作業可能造成的不安全因素,并提高了生產產量,甜菜堿溶液濃縮后的水經過處理進行循環使用,減少了淡水資源的浪費。
文檔編號C07C227/00GK101531604SQ20081015706
公開日2009年9月16日 申請日期2008年9月23日 優先權日2008年9月23日
發明者王俊耀, 鄒三元 申請人:宜興市天石飼料有限公司