提高簾線鋼硼收得率的冶煉工藝的制作方法
【技術領域】
[0001] 本發明涉及煉鋼技術領域,具體是指一種提高簾線鋼硼收得率的冶煉工藝。
【背景技術】
[0002] 簾線鋼是汽車子午線輪胎的支撐骨架,具有提高輪胎強度、韌性以及耐疲勞性能 的作用,是超潔凈鋼的代表產品及線材質量水平的標志性產品,號稱"線材極品"。
[0003] 近年國內汽車行業的蓬勃發展,有效帶動簾線鋼的需求。在鋼鐵產能嚴重過剩的 大背景下,鋼鐵企業試圖通過產品升級來提高競爭力,直接導致以往只有少數幾家企業能 生產的簾線鋼,面臨激烈的市場競爭。
[0004] 簾線鋼中添加適當硼有利于塑性的改善,金屬制品企業工業試驗表明,經硼微合 金化的高碳鋼盤條,在拉成金屬制品時工藝塑性高,且有利于提高簾線鋼淬透性,因而廣泛 應用。但過量的游離硼會使材料有脆化的傾向,因而需提高冶煉過程硼成分命中率、減少成 分波動。
[0005] 硼化學性質活潑,容易與氧、氮反應生成氧化物和氮化物,從而降低鋼中有效硼含 量。簾線鋼硼合金化是通過添加硼鐵合金來實現的,硼鐵合金價格昂貴(約2.4萬元/噸) 且收得率較低,導致鋼中硼含量波動較大,影響鋼材成材率和生產成本。現有簾線鋼冶煉工 藝硼收得率低且不穩定,導致鋼中硼含量波動較大,不僅增加冶煉成本,而且影響簾線鋼成 材率和最終產品性能。
[0006] 通過簾線鋼實物質量對標發現,青鋼通過硼合金化提高簾線鋼淬透性效果顯著, 值得借鑒,但硼收得率低且硼鐵價格昂貴(約2. 4萬元/噸),因此開展提高硼合金收得率 的研宄有利于穩定簾線鋼產品的質量、降低生產成本、提高市場競爭力。
【發明內容】
[0007] 為克服上述現有技術的不足,本發明的目的是通過控制關鍵工藝參數,提供一種 提高簾線鋼硼收得率的冶煉工藝,使得硼合金收得率達到80%以上。
[0008] 為實現上述目的,本發明提供的提高簾線鋼硼收得率的冶煉工藝,包含如下步 驟:
[0009] (1)電爐或轉爐吹氧冶煉:終點碳含量控制在0.71~0.75%,出鋼水1/4時,隨鋼 流加入硅、錳合金和增碳劑,所述C、Si、Mn含量按標準下限控制;
[0010] (2)氬站吹煉:軟吹時間為6~8min,氬氣壓力為0.55±0.05MPa,氬氣流量為 8. 5± L 5Nm3/min ;
[0011] (3) LF精煉:采用CaO-SiO2-Al2O3渣系精煉,渣堿度目標值控制在L 5~2. 4,化渣 過程中加入適量特硅,形成白渣,將硅含量控制在0. 2~0. 25%,氧活度控制在20~70ppm 后進行硼合金化;
[0012] (4) RH真空處理:67Pa以下處理時間為8~13min,RH爐離站目標溫度為 1565±15°C ;
[0013] (5)連鑄采用長水口和浸入式水口保護澆注,防止鋼水二次氧化;能源介質中氧 氣:0 2彡 99. 5%,N2S IOOppm ;氬氣:Ar 彡 99. 98%。
[0014] 作為優選方案,所述步驟(1)中終點碳含量控制在0. 73% ;所述步驟(2)中軟吹 時間為7min,氬氣壓力為0· 55MPa,氬氣流量為8. 5Nm3/min ;所述步驟(3)中渣堿度目標值 為2. 4,硅含量為0. 25%,氧活度為33ppm ;所述步驟(4)中67Pa以下處理時間為lOmin,RH 爐離站目標溫度為1568°C。
[0015] 本發明的優點在于:本發明通過調整冶煉工藝關鍵控制因素,使得硼合金化過程 的硼收得率達到80%以上,有效解決了傳統工藝硼收得率低,硼成分波動較大的問題,徹底 消除了硼合金化不當對鋼材性能的不利影響,為簾線鋼質量優化提供了工藝技術支撐。同 時,本發明無需額外設備,在現有工藝裝備條件下即可完成,且安全無污染。本發明,綜合 控制煉鋼各工序,通過調整出鋼碳含量、硅含量以及鋼中氧活度等因素,提高硼合金化收得 率,使得硼合金收得率達到80%以上,有效降低生產成本、提高成分一次命中率和成材率。
【附圖說明】
[0016] 圖1是本發明鋼中氧活度與硼收得率關系曲線。
[0017] 圖2是本發明鋼中硅含量與硼收得率關系曲線。
[0018] 圖3是本發明鋼中硅含量與氧活度關系曲線。
【具體實施方式】
[0019] 以下結合附圖和具體實施例對本發明作進一步的詳細描述。
[0020] 圖中所示的本發明各實施例和對比例均按照以下冶煉工藝生產:電爐或轉爐一氬 站一LF -RH-連鑄。
[0021] 其具體冶煉工藝步驟如下:
[0022] (1)電爐或轉爐吹氧冶煉,終點碳含量控制0. 71~0. 75%,出鋼水1/4時,隨鋼流 加入硅、錳合金和增碳劑,C、Si、Mn含量按標準下限控制;
[0023] (2)氬站吹煉,軟吹6~8min,氬氣壓力0.55±0.05MPa,氬氣流量8.5±1.5Nm 3/ min ;
[0024] (3) LF精煉,采用CaO-SiO2-Al2O3渣系精煉,渣堿度目標值控制在I. 5~2· 4,化渣 過程中加入適量特硅,形成白渣,將硅含量控制在0. 2~0. 25%,氧活度控制在20~70ppm 后進行硼合金化;
[0025] (4) RH真空處理,67Pa以下處理時間:8~13min,RH爐離站目標溫度: 1565±15°C ;
[0026] (5)連鑄采用長水口和浸入式水口保護饒注,防止鋼水二次氧化。
[0027] 其中實施例1~12和對比例冶煉工藝和硼收得率,見表1。
[0028] 表1實施例和對比例冶煉工藝和硼收得率
[0029]
[0030]
[0031] 本發明的冶煉工藝機理如下:
[0032] 碳含量:鋼中存在碳氧平衡,即一定溫度下碳濃度和氧濃度成反比例。為降低鋼中 氧濃度,減少硼合金燒損,因此將轉爐終點碳含量控制在〇. 71 %~0. 75%。
[0033] 硅含量:硅與氧的反應優先于硼的氧化反應,因此適當提高鋼中硅含量,能有效 降低鋼中氧活度,從而使硼的收得率升高。因此硼合金化前,鋼中硅含量控制在0.2~ 0· 25%〇
[0034] 氧活度:鋼中氧活度增加勢必降低硼的收得率,因此,為提高鋼材性能、提高硼收 得率,在工藝條件允許下應盡可能降低鋼中氧活度。因而,硼合金化前,氧活度控制在20~ 70ppm〇
[0035] 能源介質要求:硼不僅與氧反應,還能與N反應生成BN,因而冶煉過程吹氧或吹氬 所用氣體需確保較高的純凈度。因而能源介質要求,氧氣:〇 2彡99. 5%,N2< IOOppm ;氬氣: Ar 彡 99. 98%。
[0036] 本發明通過控制冶煉過程關鍵因素,將硼收得率從60%提高到80%以上,效果顯 著。因此本發明的技術方案對于提升簾線鋼質量、降低生產成本以及趕超青鋼具有重要意 義。
【主權項】
1. 一種提高簾線鋼硼收得率的冶煉工藝,包含如下步驟: ⑴電爐或轉爐吹氧冶煉:終點碳含量控制在0. 71~0. 75%,出鋼水1/4時,隨鋼流加 入硅、錳合金和增碳劑,所述C、Si、Mn含量按標準下限控制; (2) 氬站吹煉:軟吹時間為6~8min,氬氣壓力為0? 55 ±0? 05MPa,氬氣流量為 8. 5±L5Nm3/min; (3) LF精煉:采用CaO-SiO2-Al2O3渣系精煉,渣堿度目標值控制在1. 5~2. 4,化渣過程 中加入適量特硅,形成白渣,將硅含量控制在0. 2~0. 25%,氧活度控制在20~70ppm后進 行硼合金化; (4) 冊真空處理:67?&以下處理時間為8~131^11,冊爐離站目標溫度為1565±15°〇; (5) 連鑄采用長水口和浸入式水口保護澆注,防止鋼水二次氧化;能源介質中氧氣: 02彡 99. 5%,N2SIOOppm;氬氣:Ar彡 99. 98%。2. 根據權利要求1所述的提高簾線鋼硼收得率的冶煉工藝,其特征在于: 所述步驟(1)中終點碳含量控制在0.73% ; 所述步驟(2)中軟吹時間為7min,氬氣壓力為0? 55MPa,氬氣流量為8. 5Nm3/min; 所述步驟(3)中渣堿度目標值為2. 4,硅含量為0. 25 %,氧活度為33ppm; 所述步驟(4)中67Pa以下處理時間為lOmin,RH爐離站目標溫度為1568°C。
【專利摘要】本發明公開了一種提高簾線鋼硼收得率的冶煉工藝,包含如下步驟:(1)電爐或轉爐吹氧冶煉;(2)氬站吹煉;(3)LF精煉;(4)RH真空處理;(5)連鑄采用長水口和浸入式水口保護澆注,防止鋼水二次氧化。本發明能有效解決了傳統工藝硼收得率低,硼成分波動較大的問題,徹底消除了硼合金化不當對鋼材性能的不利影響,為簾線鋼質量優化提供了工藝技術支撐。同時,本發明無需額外設備,在現有工藝裝備條件下即可完成,且安全無污染。本發明,綜合控制煉鋼各工序,通過調整出鋼碳含量、硅含量以及鋼中氧活度等因素,提高硼合金化收得率,使得硼合金收得率達到80%以上,有效降低生產成本、提高成分一次命中率和成材率。
【IPC分類】C21C7/072, C21C7/10, C21C7/076
【公開號】CN104911301
【申請號】CN201510375066
【發明人】張帆, 葉途明, 任安超, 桂江兵, 龍莉, 吳杰
【申請人】武漢鋼鐵(集團)公司
【公開日】2015年9月16日
【申請日】2015年6月30日