專利名稱:Lf爐低碳深脫硫精煉方法
技術領域:
本發明涉及煉鋼技術領域,具體地指一種LF爐低碳深脫硫精煉方法。
背景技術:
LF爐(即鋼包精煉爐)是鋼鐵生產中主要的爐外精煉設備,它的主要任務是:脫硫、溫度調節、精確的成分微調、改善鋼水純凈度,及造渣。其中,LF爐精煉主要依靠桶內的白渣,在低氧的還原氣氛中,使鋼液脫硫,同時,通過吹氬裝置向桶內吹送氬氣進行攪拌,以加速白渣與鋼液之間的化學反應,并由石墨電極對經過初煉爐的鋼水加熱進行溫度補償,以保證足夠的精煉時間。目前,深脫硫技術主要有鐵水深脫硫、初煉爐控制增硫、鋼水深脫硫、防止回硫等,鋼水深脫硫的方式主要采用LF與RH (真空循環脫氣精煉)組合技術。LF爐實現超低硫必須依靠良好的動力學條件,即較強的底吹氬攪拌,但底吹氬采用強攪拌會直接造成鋼液液面明顯波動,液面波動會導致電極與鋼水接觸而產生接觸式增碳;另外,較強的底吹氬攪拌使爐渣與電極接觸還會造成鋼水產生間接增碳。電極帶來的增碳主要有兩種形式,其一,劇烈攪拌使得鋼液或爐渣沖刷電極表面,致使電極表層部分碳粉脫落而合金化;其二,劇烈攪拌使得電極與爐渣接觸,加熱時,進入渣中的電極與渣中的氧化物,如:FeO、MnO、V2O5等進行如下反應:C+FeO — C0+FeC+ MnO — C0+Mn5C+V205 — 5C0+2V
其結果是,渣中不穩定的氧化物減少,提高了爐渣的還原性與脫硫效果,同時,也進一步使得鋼水中產生了增碳。因此,在實際生產低碳超低硫鋼時經常會出現因LF爐底吹氬控制不當等操作性因素造成碳含量過高,導致RH爐被迫采用吹氧脫碳模式進行成分挽救,從而對鋼水質量以及生產效率造成不利影響。目前,國內外對LF爐深脫硫精煉工藝有一些研究,如:公開號為CN102002554A,
公開日為2011年4月6日的中國專利申請,其采用噴粉冶金的方式脫硫,達到了較好的脫硫效果,但其處理終點硫含量不穩定,而且噴粉冶金增加了設備投入;公開號為JP6145764A,
公開日為1994年5月27日的日本專利申請,其主要側重于精煉渣系的研究和精煉渣的重復利用,與本發明方法明顯不同。而關于LF爐如何實現超深脫硫的同時有效地控制增碳則未見相關報道,尚屬技術空白。
發明內容
本發明的目的是針對上述問題提供一種LF爐低碳深脫硫精煉方法,該精煉方法在實現鋼水深脫硫的同時能有效控制增碳量。為實現上述目的,本發明采用的技術方案是:一種LF爐低碳深脫硫精煉方法,其包括如下步驟:
I)進站提溫化渣:接通LF鋼包吹氬裝置后,加入適當量的Al線和螢石,并一次性加入用量為15 20Kg/t鋼的石灰,使底吹氬流量保持在750 850NL/min直至石灰為熔融態后降至200 250NL/min,然后送電提溫一段時間,直至石灰徹底化透實現爐渣白渣化后,停止送電;2)停電強攪拌深脫硫:停電后,將底吹氬流量升至750 850NL/min,采用該大氣量攪拌6 lOmin,同時調節除塵風機風量,將爐壓控制在微正壓狀態;3)調渣及調整成分:將底吹氬流量降至200 250NL/min后開始第二次送電,送電期間視鋼水和爐渣狀況調整成分,送電提溫一段時間后,第二次停止送電;4)第二次停電強攪拌深脫硫:第二次停電后,再將底吹氬流量升至750 850NL/min,采用該大氣量攪拌3 6min,同時調節除塵風機風量,將爐壓控制在微正壓狀態;5)送電調溫:將底吹氬流量降至150 200NL/min后開始第三次送電,直至將鋼液溫度調整至出站溫度范圍,軟吹后關閉鋼包吹氬裝置,完成LF爐精煉。所述步驟I)中,所述Al線通過喂線的方式將Alt%控制在重量百分含量0.065 0.075%,所述螢石按其 與石灰重量比為1:6的量加入,所述送電提溫時間為11 15min。Al用于調節爐渣熔化溫度和粘度;合理量的螢石可助熔,降低爐渣的熔點,并調節爐渣粘度,改善其流動性,促進脫硫反應。所述步驟I)中,所述爐渣的成分及其重量百分比含量為:CaO:45 49% ;Si02:5 9% ;A1203:30 35% ;MnO+FeO ( 1%。CaO- Al2O3渣系具有較強的脫硫能力;為提高LF爐的脫硫能力,需將爐渣中氧含量降低,當爐渣中FeO含量低于2.5%后,爐渣的脫硫能力逐步提高,當FeO含量低于1%后,爐渣脫硫能力顯著提高。所述步驟I)中,在送電期間加入鋁丸0.2 0.47Kg/t鋼、螢石0.2 0.33Kg/t鋼進行調渣。補充的鋁丸能起到脫氧作用,并能結合脫硫產生的氧,從而提高脫硫效率。所述步驟2 )中,將爐壓控制在20 50Pa的微正壓狀態,攪拌期間加入鋁丸0.067 0.33Kg/t 鋼。所述步驟3 )中,所述爐渣的成分及其重量百分比含量為:CaO:46 50% ;Si02:
4 7% ;A1203:33 38% ;MnO+FeO ( 1%。所述步驟3 )中,所述送電提溫時間為待鋼水溫度升至出站要求溫度以上20 30°C止,在送電期間加入鋁丸0.13 0.33Kg/t鋼。所述LF爐低碳深脫硫精煉方法的精煉周期控制在39 49min。所述步驟4 )中,將爐壓控制在20 50Pa的微正壓狀態。與現有技術相比,本發明具有如下優點:其一,本發明通過優化LF爐全程吹氬供氣模型,分階段動態控制氬氣流量,以確保有足夠的吹氬攪拌功來保證脫硫效果的同時,避免了在加熱過程中氬氣流量過大而導致鋼、渣劇烈翻騰,使得鋼、渣與石墨電極接觸反應而導致增碳。其二,本發明采用送電和停電交替進行的間歇加熱方式,并對送電期間和停電期間的任務進行重新分配,在送電期間通過減小氬氣流量來降低攪拌強度,脫硫的同時減少增碳,同時,在送電期間完成造渣、鋼水升溫,及調整成分等任務;在停電期間增大氬氣流量來加強攪拌,完成深脫硫。從而整個精煉過程中,既完成了深脫硫又有效控制了增碳。其三,本發明造渣工藝優良,該白渣堿度高、流動性好,本發明方法脫硫率達90%以上,增碳控制在50ppm以下,可穩定生產硫含量在8 ppm以下的鋼產品。其四,本發明用僅用鋁、石灰,及螢石等幾種常規材料便完成了鋼水深脫硫任務,藥劑投入少,節約了成本。其五,本發明工藝流程簡單清晰,精煉周期控制合理,可操作性強,易于控制。
具體實施例方式以下結合實施例對本發明作進一步的說明,但是本發明并不限于下述實施例。除非另有說明,本發明中所采用的百分數均為重量百分數。實施例1:LF爐進站鋼水初始碳和硫的含量:C:0.045%, S:0.0086%。I)進站提溫化渣:鋼水進LF爐站后,開大氬氣破渣,氬氣流量750NL/min (目測鋼液面渣層氬花在300 400mm范圍),喂Al線將Alt%調整至0.065%。并一次性加入石灰,石灰用量為15Kg/t鋼,螢石用量2.5Kg/t鋼,大氬氣量攪拌至石灰為熔融態后將氬氣流量調整至200NL/min (目測鋼液面渣層氬花在150 200mm范圍),送電提溫llmin,送電過程保持氬氣流量在200NL/min,根據爐渣狀況可加入鋁丸0.2Kg/t鋼、螢石0.2Kg/t鋼調渣。在第一次送電結束前需保證石灰徹底化透且實現白渣。爐渣成分及各自含量為:Ca0:45%,SiO2:9%, Al2O3:30%, MnO+FeO:0.76%。2)停電強攪拌深脫硫:停電,調整氬氣流量為750NL/min (目測鋼液面渣層氬花在300 400mm范圍),采用該大氣量攪拌6min,同時調節除塵風機風量,將爐壓控制在20Pa。攪拌期間補加鋁丸0.067Kg/t鋼。大氣量攪拌后取樣,鋼水中碳和硫的含量為:C,0.047%,
S0.0013%,至此,增碳量為0.002%,脫硫率為85%。3)調渣及調整成分:第二次送電,送電前將氬氣流量調整至200NL/min (目測鋼液面渣層氬花在150 200mm范圍),送電升溫,送電時間12min,鋼水溫度達到出站溫度標準以上20°C,在送電過程中視鋼水Alt%#加鋁丸0.13Kg/t鋼。爐渣成分及各自含量為:CaO:46%, SiO2:7%, Al2O3:33%, MnO+FeO:0.73%。4)第二次停電強攪拌深脫硫:第二次停電,調整氬氣流量至750NL/min (目測鋼液面渣層氬花在300 400mm范圍),采用大氣量攪拌,同時調節除塵風機風量,將爐壓控制在20Pa。根據前樣中硫含量,攪拌3min后取樣,鋼水中碳和硫的含量為:C:0.048%, S:0.0008%,至此,增碳為0.003%,脫硫率為91%。5)送電調溫:第三次送電,送電前將氬氣流量調整至150NL/min (目測鋼液面渣層氬花在100 150mm范圍),送電5min后溫度達出站條件,軟吹后停氣完成LF爐精煉,精煉周期39min左右即可完成低碳、超低硫精煉操作。LF爐出站鋼水中碳和硫的含量為:C:0.049%, S:0.0008%。LF爐精煉過程增碳量為0.004%,脫硫率為91%。實施例2:LF爐進站鋼水初始碳和硫的含量:C:0.046%, S:0.0089%。I)進站提溫化渣:鋼水進LF爐站后,開大氬氣破渣,氬氣流量770NL/min (目測鋼液面渣層氬花在30 0 400mm范圍),喂Al線將Alt%調整至0.068%。并一次性加入石灰,石灰用量為17Kg/t鋼,螢石用量2.8Kg/t鋼,大氬氣量攪拌至石灰為熔融態后將氬氣流量調整至220NL/min (目測鋼液面渣層氬花在150 200mm范圍),送電提溫12min,送電過程保持氬氣流量在220NL/min (目測鋼液面渣層氬花在150 200mm范圍),根據爐渣狀況可加入鋁丸0.27Kg/t鋼、螢石0.23Kg/t鋼調渣。在第一次送電結束前需保證石灰徹底化透且實現白渣。爐渣成分及各自含量為:CaO:46%, SiO2:8%, Al2O3:31%,MnO+FeO:0.74%。2)停電強攪拌深脫硫:停電,調整氬氣流量770NL/min (目測鋼液面渣層氬花在300 400mm范圍),采用大氣量攪拌8min,同時調節除塵風機風量,將爐壓控制在25Pa。攪拌期間可適量補加鋁丸0.13Kg/t鋼。大氣量攪拌后取樣,鋼水中碳和硫的含量為:C:0.048%, S:0.0011%,至此,增碳 0.002%,脫硫率 88%。3)調渣及調整成分:第二次送電,送電前將氬氣流量調整至220NL/min (目測鋼液面渣層氬花在150 200mm范圍),送電升溫,送電時間12min,鋼水溫度達到出站溫度標準以上22°C,送電過程視鋼水Alt%#加鋁丸0.2Kg/t鋼。爐渣成分及各自含量為:CaO:47%,SiO2:6%,Al2O3:34%, MnO+FeO:0.71%。4)第二次停電強攪拌深脫硫:第·二次停電,調整氬氣流量至770NL/min (目測鋼液面渣層氬花在300 400mm范圍),采用大氣量攪拌,同時調節除塵風機風量,將爐壓控制在25Pa。根據前樣中硫含量,攪拌4min后取樣,鋼水中碳和硫的含量為:C:0.049%, S:0.0007%,至此,增碳為0.003%,脫硫率為92%。5)送電調溫:第三次送電,送電前將氬氣流量調整至170NL/min (目測鋼液面渣層氬花在100 150mm范圍),送電5min后溫度達出站條件,軟吹后停氣完成LF爐精煉,精煉周期43min即可完成低碳、超低硫精煉操作。LF爐出站鋼水中碳和硫的含量為:C:0.050%, S:0.0007%。LF爐精煉過程增碳量為0.004%,脫硫率為92%。實施例3:LF爐進站鋼水初始碳和硫的含量:C:0.047%, S:0.0094%。I)進站提溫化渣:鋼水進LF爐站后,開大氬氣破渣,氬氣流量800NL/min (目測鋼液面渣層氬花在300 400mm范圍),喂Al線將Alt%調整至0.070%。并一次性加入石灰,石灰用量為18Kg/t鋼,螢石用量3Kg/t鋼,大氬氣量攪拌至石灰為熔融態后將氬氣流量調整至230NL/min (目測鋼液面渣層氬花在150 200mm范圍),送電提溫13min,送電過程保持氬氣流量在230NL/min (目測鋼液面渣層氬花在150 200mm范圍),根據爐渣狀況可加入鋁丸0.33Kg/t鋼、螢石0.27Kg/t鋼調渣。在第一次送電結束前需保證石灰徹底化透且實現白渣。爐渣成分及各自含量為:CaO:47%, SiO2:7%, Al2O3:33%, MnO+FeO:0.71%。2)停電強攪拌深脫硫:停電,調整氬氣流量800NL/min (目測鋼液面渣層氬花在300 400mm范圍),采用大氣量攪拌8min,同時調節除塵風機風量,將爐壓控制在30Pa。攪拌期間可適量補加鋁丸0.2Kg/t鋼。大氣量攪拌后取樣,鋼水中碳和硫的含量為:C:0.049%, S:0.0010%,至此,增碳量為0.002%,脫硫率為89%。3)調渣及調整成分:第二次送電,送電前將氬氣調整至230NL/min (目測鋼液面渣層氬花在150 200mm范圍),送電升溫,送電時間12min,鋼水溫度達到出站溫度標準以上25°C,送電過程視鋼水Alt%#加鋁丸0.2Kg/t鋼。爐渣成分及各自含量為:Ca0:48%,Si02:5%, Al2O3:36%, MnO+FeO:0.68%。4)第二次停電強攪拌深脫硫:第二次停電,調整氬氣流量至800NL/min (目測鋼液面渣層氬花在300 400mm范圍),采用大氣量攪拌,同時調節除塵風機風量,將爐壓控制在30Pa。根據前樣中硫含量,攪拌4min后取樣,鋼水中碳和硫的含量為:C:0.050%, S:0.0007%,至此,增碳量為0.003%,脫硫率為93%。5)送電調溫:第三次送電,送電前將氬氣流量調整至180NL/min (目測鋼液面渣層氬花在100 150mm范圍),送電5min后溫度達出站條件,軟吹后停氣完成LF爐精煉,精煉周期44min即可完成低碳、超低硫精煉操作。LF爐出站鋼水中碳和硫的含量為:C:0.052%, S:0.0007%。LF爐精煉過程增碳量為0.005%,脫硫率為93%。實施例4:LF爐進站鋼水初始碳和硫的含量:C:0.048%, S:0.0096%。I)進站提溫化渣:鋼水進LF爐站后,開大氬氣破渣,氬氣流量820NL/min (目測鋼液面渣層氬花在300 400mm范圍),喂Al線將Alt%調整至0.072%。并一次性加入石灰,石灰用量為19Kg/t鋼,螢石用量3.2Kg/t鋼,大氬氣量攪拌至石灰為熔融態后將氬氣流量調整至240NL/min (目測鋼液面渣層氬花在150 200mm范圍),送電提溫14min,送電過程保持氬氣流量在240NL/min (目測鋼液面渣層氬花在150 200mm范圍),根據爐渣狀況可加入鋁丸0.4Kg/t鋼、螢石0.3Kg/t鋼調渣。在第一次送電結束前需保證石灰徹底化透且實現白渣。爐渣成分及各自含量為:CaO:48%, SiO2:6%, Al2O3:34%, MnO+FeO:0.69%。2)停電強攪拌深脫硫:停電,調整氬氣流量820NL/min (目測鋼液面渣層氬花在300 400mm范圍),采用大氣量攪拌9min,同時調節除塵風機風量,將爐壓控制在40Pa。攪拌期間可適量補加鋁丸0.27Kg/t鋼。大氣量攪拌后取樣,鋼水中碳和硫的含量為:C:0.050%, S:0.0009%,至此,增碳量為0.002%,脫硫率為91%。3)調渣及調整成·分:第二次送電,送電前將氬氣流量調整至240NL/min (目測鋼液面渣層氬花在150 200mm范圍),送電升溫,送電時間12min,鋼水溫度達到出站溫度標準以上27°C,送電過程視鋼水Alt%#加鋁丸0.2Kg/t鋼。爐渣成分及各自含量為:CaO:49%,SiO2:5%,Al2O3:37%, MnO+FeO:0.65%。4)第二次停電強攪拌深脫硫:第二次停電,調整氬氣流量至820NL/min (目測鋼液面渣層氬花在300 400mm范圍),采用大氣量攪拌,同時調節除塵風機風量,將爐壓控制在40Pa。根據前樣中硫含量,攪拌5min后取樣,鋼水中碳和硫的含量為:C:0.051%, S:
0.0006%,至此,增碳量為0.003%,脫硫率為94%。5)送電調溫:第三次送電,送電前將氬氣流量調整至190NL/min (目測鋼液面渣層氬花在100 150mm范圍),送電5min后溫度達出站條件,軟吹后停氣完成LF爐精煉,精煉周期47min即可完成低碳、超低硫精煉操作。LF爐出站鋼水中碳和硫的含量為:C:0.053%, S:0.0006%。LF爐精煉過程增碳量為0.005%,脫硫率為94%。實施例5:LF爐進站鋼水初始碳和硫的含量:C:0.049%, S:0.0097%。I)進站提溫化渣:鋼水進LF爐站后,開大氬氣破渣,氬氣流量850NL/min (目測鋼液面渣層氬花在300 400mm范圍),喂Al線將Alt%調整至0.075%。并一次性加入石灰,石灰用量為20Kg/t鋼,螢石用量3.3Kg/t鋼,大氬氣量攪拌至石灰為熔融態后將氬氣流量調整至250NL/min (目測鋼液面渣層氬花在150 200mm范圍),送電提溫15min,送電過程保持氬氣流量在250NL/min (目測鋼液面渣層氬花在150 200mm范圍),根據爐渣狀況可加入鋁丸0.47Kg/t鋼、螢石0.33Kg/t鋼調渣。在第一次送電結束前需保證石灰徹底化透且實現白渣。爐渣成分及各自含量為:CaO:49%, SiO2:5%, Al2O3:35%, MnO+FeO:0.67%。2)停電強攪拌深脫硫:停電,調整氬氣流量850NL/min (目測鋼液面渣層氬花在300 400mm范圍),采用大氣量攪拌lOmin,同時調節除塵風機風量,將爐壓控制在50Pa。攪拌期間可適量補加鋁丸0.33Kg/t鋼。大氣量攪拌后取樣,鋼水中碳和硫的含量為:C:
0.051%, S:0.0008%,至此,增碳量為0.002%,脫硫率為92%。3)調渣及調整成分:第二次送電,送電前將氬氣流量調整至250NL/min (目測鋼液面渣層氬花在150 200mm范圍),送電升溫,送電時間12min,鋼水溫度達到出站溫度標準以上30°C,送電過程視鋼水Alt%#加鋁丸0.33Kg/t鋼。爐渣成分及各自含量為:CaO:50%,SiO2:4%,Al2O3:38%, (MnO+FeO):0.63%。4)第二次停電強攪拌深脫硫:第二次停電,調整氬氣流量至850NL/min (目測鋼液面渣層氬花在300 400mm范圍),采用大氣量攪拌,同時調節除塵風機風量,將爐壓控制在50Pa。根據前樣中硫含量,攪拌6min后取樣,鋼水中碳和硫的含量為:C:0.052%,S:
0.0005%,至此,增碳量為0.003%,脫硫率為95%。5)送電調溫:第三次送電,送電前將氬氣流量調整至200NL/min (目測鋼液面渣層氬花在100 150mm范圍),送電4min后溫度達出站條件,軟吹后停氣完成LF爐精煉,精煉周期控制在49min即可完成低碳、超低硫精煉丨呆作。
LF爐出站鋼水 中碳和硫的含量為:C:0.054%, S:0.0005%。LF爐精煉過程增碳量為0.005%,脫硫率為95%。將實施例1 5與LF爐常規的低硫鋼處理模式進行對比,處理效果對比如下表1:表I
權利要求
1.一種LF爐低碳深脫硫精煉方法,其包括如下步驟: 1)進站提溫化渣:接通LF鋼包吹氬裝置后,加入適當量的Al線和螢石,并一次性加入用量為15 20Kg/t鋼的石灰,使底吹氬流量保持在750 850NL/min直至石灰為熔融態后降至200 250NL/min,然后送電提溫一段時間,直至石灰徹底化透實現爐渣白渣化后,停止送電; 2)停電強攪拌深脫硫:停電后,將底吹氬流量升至750 850NL/min,采用該大氣量攪拌6 lOmin,同時調節除塵風機風量,將爐壓控制在微正壓狀態; 3)調渣及調整成分:將底吹氬流量降至200 250NL/min后開始第二次送電,送電期間視鋼水和爐渣狀況調整成分,送電提溫一段時間后,第二次停止送電; 4)第二次停電強攪拌深脫硫:第二次停電后,再將底吹氬流量升至750 850NL/min,采用該大氣量攪拌3 6min,同時調節除塵風機風量,將爐壓控制在微正壓狀態; 5)送電調溫:將底吹氬流量降至150 200NL/min后開始第三次送電,直至將鋼液溫度調整至出站溫度范圍,軟吹后關閉鋼包吹IS裝置,完成LF爐精煉。
2.根據權利要求1所述的LF爐低碳深脫硫精煉方法,其特征在于:所述步驟I)中,所述Al線通過喂線的方式將Alt%控制在重量百分含量0.065 0.075%,所述螢石按其與石灰重量比為1:6的量加入,所述送電提溫時間為11 15min。
3.根據權利要求1或2所述的LF爐低碳深脫硫精煉方法,其特征在于:所述步驟I)中,所述爐渣的成分及其重量百分含量為:CaO:45 49% ;Si02:5 9% ;A1203:30 35% ;MnO+FeO ( 1%。
4.根據權利要求1或2所述的LF爐低碳深脫硫精煉方法,其特征在于:所述步驟I)中,在送電期間加入鋁丸0.2 0.47Kg/t鋼、螢石0.2 0.33Kg/t鋼進行調渣。
5.根據權利要求1或2所述的LF爐低碳深脫硫精煉方法,其特征在于:所述步驟2)中,將爐壓控制在20 50Pa的微正壓狀態,攪拌期間加入鋁丸0.067 0.33Kg/t鋼。
6.根據權利要求1或2所述的LF爐低碳深脫硫精煉方法,其特征在于:所述步驟3)中,所述爐渣的成分及其重量百分比含量為=CaO:46 50% ;Si02:4 7% ;A1203:33 38% ;MnO+FeO ( 1%。
7.根據權利要求1或2所述的LF爐低碳深脫硫精煉方法,其特征在于:所述步驟3)中,所述送電提溫時間為待鋼水溫度升至出站要求溫度以上20 30°C止,在送電期間加入鋁丸 0.13 0.33Kg/t 鋼。
8.根據權利要求1或2所述的LF爐低碳深脫硫精煉方法,其特征在于:所述LF爐低碳深脫硫精煉方法的精煉周期控制在39 49min。
9.根據權利要求1或2所述的LF爐低碳深脫硫精煉方法,其特征在于:所述步驟4)中,將爐壓控制在20 50Pa的微正壓狀態。
全文摘要
本發明公開了LF爐低碳深脫硫精煉方法,包括如下步驟1)進站提溫化渣;2)停電強攪拌深脫硫;3)調渣及調整成分;4)第二次停電強攪拌深脫硫;5)送電調溫。本發明通過優化LF爐全程吹氬供氣模型,分階段動態控制氬氣流量,以確保有足夠的吹氬攪拌功來保證脫硫效果的同時,避免了在加熱過程中氬氣流量過大而導致鋼、渣劇烈翻騰,使得鋼、渣與石墨電極接觸反應而導致增碳;采用送電和停電交替進行的間歇加熱方式,并對送電期間和停電期間的任務進行重新分配,在送電期間通過減小氬氣流量來降低攪拌強度,脫硫的同時減少增碳,同時,在停電期間增大氬氣流量來加強攪拌,完成深脫硫。從而整個精煉過程中,既完成了深脫硫又有效控制了增碳。
文檔編號C21C7/064GK103233096SQ201310146288
公開日2013年8月7日 申請日期2013年4月25日 優先權日2013年4月25日
發明者汪晛, 陳慶豐, 張賢忠, 熊玉彰, 黃道昌, 張青山, 陳華強 申請人:武漢鋼鐵(集團)公司