專利名稱::轉爐-rh-lf-連鑄生產管線鋼的工藝的制作方法
技術領域:
:本發明屬于冶金領域,涉及一種管線鋼的生產工藝,具體的說是轉爐-RH-LF-連鑄生產管線鋼的工藝。技術背景RH循環真空脫氣法是1957年原西德魯爾鋼鐵公司(Ruhrstahl)和海拉斯公司(Heraeus)聯合研制成功的,具有脫氣效果好、留氧自然脫碳或吹氧脫碳、處理鋼水量大、合金微調等功能,適合冶煉低碳、超低碳高純凈鋼。為了滿足X65、X70及以上級別管線鋼高韌性、良好焊接性能以及抗HIC、SCC性能的要求,在冶煉工藝上必須保證鋼水的低碳和高純凈度,(:《0.070%甚至《0.050%、N《0.0060%、H《0.0003%、P《0.013%、S《0.002%,盡可能降低夾雜物總量并進行變性處理。采用RH真空精煉和LF鋼包精煉聯合處理工藝,可以很好的滿足高級別鋼線鋼對鋼水質量的要求,目前鞍鋼、寶鋼、武鋼等國內鋼廠采用的生產工藝為鐵水預處理一頂底復吹轉爐一LF精煉一RH真空處理及鈣處理一澆注,即LF-RH工藝,由轉爐完成脫碳、脫磷任務,RH的真空脫碳功能沒有得到開發利用,即通過降低[C]+={0)}反應的氣體分壓促進反應正向進行,轉爐留氧出鋼,在不吹氧條件下鋼水脫碳可達到小于0.005%的水平。在LF-RH工藝中,從轉爐出鋼到澆注過程由于合金、覆蓋劑、保護渣等含碳材料的使用和耐材侵蝕,不可避免會引起鋼水增碳,據相關資料介紹其增碳量在0.002-0.004%,為了滿足成品C《0.070%的要求,轉爐必須將碳脫致0.003%以下,根據鐵碳選擇氧化關系,在C《0.003X時將造成爐內鋼水過氧化、鐵大量吹損,由復槍定氧和爐渣分析結果顯示,鋼水T.0^1200ppm、爐渣T.Fe在25-30%之間,對鋼水質量、爐襯壽命、鋼鐵料消耗等技經指標均帶來不利影響。對于西氣東輸二線和國外普遍使用的X80管線鋼,為了將強韌性和焊接性能控制在較好水平,提出成品C《0.050X的要求,僅靠轉爐脫碳和控制后道工序增碳無法批量穩定生產。管線鋼含氮量過高,會降低鋼的韌性、焊接性能、熱應力區韌性,使鋼材脆性增加,原有的LF-RH工藝對鋼水氮的控制不利,主要因為轉爐終點鋼水含氮高、出鋼過程吸氮嚴重伴隨轉爐脫碳反應,鋼水存在脫氮和吸氮兩個相反的過程,碳氧反應生成的CO氣泡對鋼水中的氮相當于一個小真空室,同時反應區的溫度高(約2600°C)消除了鋼水中表面活性元素氧對脫氮的抑制作用,具有良好的脫氮效果,但在吹煉后期深脫碳時,碳氧反應速度變緩,鋼水以吸氮為主,在終點C《0.003X時,氮含量將達到25-30ppm;氧是表面活性物元素,會吸附在鋼液表面,阻礙鋼液吸氮和脫氮界面反應的進行,鋼液融解氧對吸氮過程有決定性的影響,其含量決定了鋼液吸氮速率的大小,在LF-RH工藝出鋼過程中,鋼液脫氧充分,氧活度低,并且動力學條件良好,吸氮傾向非常明顯。如果采用留氧出鋼,利用RH真空循環脫氧,當出鋼融解氧大于200-400ppm這一臨界值后,鋼液吸氮過程將基本停滯。LF-RH生產管線鋼工藝在轉爐終點氧含量、轉爐爐齡、鋼鐵料消耗、成品碳含量等方面都存在一定的不足,詳見下表表1<table>tableseeoriginaldocumentpage5</column></row><table>
發明內容本發明的目的為了消除現有LF-RH工藝生產管線鋼的不足,提出一種可減輕轉爐脫碳負擔,降低鋼水氧化性,更好的滿足X65、X70、X80等管線鋼對低碳和高純凈度質量要求的轉爐-RH-LF-連鑄生產管線鋼的工藝。本發明的目的可以通過以下技術方案來實現轉爐-RH-LF-連鑄生產管線鋼的工藝,包括轉爐過程和終點控制、留氧出鋼工藝、RH脫碳脫氣工藝、RH脫氧合金化工藝和LF脫硫工藝;轉爐過程和終點控制中,轉爐采用高拉補吹模式,渣料的90-100%在前期加入,控制堿度》3.5,在吹煉過程中適當補加返礦,保持前期脫磷溫度,爐溫控制在1420-1500'C之間,一倒達到[P]《0.008%后,補吹拉碳提溫;留氧出鋼工藝中,轉爐出鋼碳為0.04-0.06%,出鋼過程加入低碳錳鐵、精煉渣、石灰和鋁控制鋼水含氧量,進行留氧出鋼;低碳錳鐵和精煉渣成分見下表2:表2<table>tableseeoriginaldocumentpage6</column></row><table>RH脫碳脫氣工藝中,在不吹氧的條件下抽真空進行自然脫碳;RH脫氧合金化工藝中,加入鋁鎂錳復合脫氧劑(含Al:60%,Mg:3%,Mn:5%的復合脫氧劑)脫除鋼水中多余的氧,然后用低碳錳鐵、硅鐵和超低碳合金(含Mn、Si、Al的復合合金)對鋼水進行合金化,其中錳按照鋼種內控目標值-O.10%控制,硅按照鋼種內控目標值-0.05%控制,鋁按照《0.030%控制,RH合金化后,降低RH真空度,保證終點鋼水[H]《1.5ppm;LF脫硫工藝中,LF爐渣采用CaO-Al203-Si02三元渣系,鋼水到LF爐后,向渣面撒入鋁粒造還原渣,迅速降低渣中MnO+FeO含量到0.5%以下,同時在保證爐內微正壓的前提下,提高鋼包底吹氬流量到300-600NL/min之間,LF終點硫分配比》200,[S]《0.002%。本發明的目的還可以通過以下技術措施來進一步實現前述的轉爐-RH-LF-連鑄生產管線鋼的工藝,其中所述轉爐過程和終點控制中,轉爐終點控制[C]0.04-0.06%、[P]《0.008%、[S]《0.008%、T^1680。C。前述的轉爐-RH-LF-連鑄生產管線鋼的工藝,其中所述留氧出鋼工藝中,精煉渣和石灰按1:1比例加入,噸鋼總加入量為13Kg/t鋼,出鋼鋁的加入量按公式"(TSO氧值-到RH目標氧)+100)X18.4+0.92"計算,控制RH鋼水[Mn]:0.50-0.60%、:150-300卯m。前述的轉爐-RH-LF-連鑄生產管線鋼的工藝,其中所述RH脫碳脫氣工藝中,通過降低[C]+={CO}反應的CO氣體分壓促進脫碳反應進行,脫碳時間為2-4分鐘。前述的轉爐-RH-LF-連鑄生產管線鋼的工藝,其中所述RH脫氧合金化工藝中,控制RH鋼水[Alt]為0.015-0.030%,鋼水經兩次循環后,按RH合金化目標成分配加合金,降低RH真空度《5.0mbar,保持10分鐘以上,保證終點鋼水[H]《1.5ppm。前述的轉爐-RH-LF-連鑄生產管線鋼的工藝,其中所述LF脫硫工藝中,鋁粒小批量、多批次撒入,每批次撒入量為10到40kg。本發明的優點為本發明的轉爐-RH-LF-連鑄生產管線鋼的工藝可消除現有LF-RH工藝生產管線鋼的不足,利用RH留氧自然脫碳,減輕轉爐脫碳負擔,降低鋼水氧化性,更好的滿足X70、X80等管線鋼對低碳和高純凈度的質量要求。經轉爐-RH-LF-連鑄工藝生產的管線鋼等低碳真空鋼,碳可以按目標成分要求穩定控制在0.030-0.050%,N《0.0060%、H《0.00025%、P《0.013%、S《0.002%,夾雜物粗系和細系均《2.0級。利用本發明工藝生產管線鋼的工藝質量效果及與LF-VD對比如下表表3項目RH-LF工藝LF-VD工藝爐產量(噸)156±2125-130鋼鐵料消耗(Kg/t鋼)11301160轉爐爐齡(爐)〉150007000-8000轉爐終點氧含量(ppm)600-1000》1200成品碳含量(%)0.030-0.050,目標控制0.045-0.070,偏上限控制成品氧含量(ppm)《18《18成品氮含量(ppm)《60《80;《60內控合格率75%成品氫含量(ppm)《2.5《2.5成品磷含量(%)《0.013《0.013成品硫含量(%)0.0002—0.0020.0002—0.002夾雜物控制水平《2.0級開發超低碳鋼可以無法實現本發明的優點可總結如下1、實現轉爐終點高溫、低磷、留碳控制[C]0.04-0.06%、[P]《0.008%、T^1680。C。具體實現方法是轉爐冶煉采用高拉補吹操作,渣料的90-100%在前期加入,保證大渣量、高堿度》3.5,在吹煉過程中適當補加返礦,爐溫控制在1420-150(TC之間,維持爐內最佳的脫磷溫度,一倒達到P《0.0085^要求后,迅速補吹拉碳提溫。2、根據RH脫碳要求,利用錳氧平衡控氧出鋼,控制到RH鋼水[Mn]0.50-0.60%、150-300ppm,在不吹氧條件下RH鋼水脫碳可達到小于0.005-0.035%的水平。3、采用Ca0-Al203-Si02三元低熔點渣系,鋼包渣料集中在轉爐出鋼過程配加,即l噸精煉渣和l噸石灰,保證RH浸漬管不粘渣前提下,有效控制LF處理過程增氫問題。4、開發了LF深脫硫S《0.002X的工藝,解決了留氧出鋼對LF脫硫的負面影響,采用Ca0-Al203-Si02三元渣系的低熔點、高堿度成分設計,在LF爐小批量、多批次撒入鋁粒,迅速降低渣中MnO+FeO含量到0.5%以下,同時在保證爐內微正壓的前提下,提高鋼包底吹氬流量到300-600NL/min,保證渣鋼界面反應的動力學條件。5、轉爐采用留氧出鋼,出鋼融解氧接近200-400ppm這一臨界值,鋼液吸氮過程基本停滯,有效控制出鋼吸氮。6、利用RH鋼水循環的良好動力學條件,在RH工序快速完成鋼水脫敘合金化工作,減輕LF負擔和增氫影響。具體實施方式本發明的轉爐-RH-LF-連鑄生產管線鋼的工藝,包括轉爐過程和終點控制、留氧出鋼工藝、RH脫碳脫氣工藝、RH脫氧合金化工藝、LF脫硫工藝,轉爐采用高拉補吹模式,渣料的90-100%在前期加入,控制堿度^3.5,在吹煉過程中適當補加返礦,爐溫控制在1420-1500'C之間,維持爐內最佳的脫磷溫度,一倒達到P《0.008X要求后,補吹拉碳提溫,轉爐終點控制[C]0.04-0.06%、[P]《0.008%、[S]《0.008%、T》1680。C,保證到RH溫度^1580。C,采用擋渣錐擋渣出鋼,控制下渣回磷量<0.005%。根據RH脫碳要求,控制轉爐出鋼留氧量,出鋼過程加入低碳錳鐵、l噸精煉渣和l噸石灰、適當加入鋁控制渣中MnO含量,利用錳氧平衡控制鋼水留氧量,鋼水中[Mn]0.50-0.60%、150-300卯m。鋼水到達RH工位測溫、取樣、定氧,判斷鋼水符合條件后,抽真空進行自然脫碳,利用煙氣分析系統監控脫碳反應進行程度,一般脫碳時間5-8分鐘,X60-X70管線鋼RH脫碳目標值《0.025X,X80管線鋼RH脫碳目標值《0.015%。RH脫碳達到目標值后,加入鋁鎂錳脫除鋼水中多余的氧,要求[Alt]0.015-0.030%,鋼水經兩次循環后,按RH合金化目標成分配加合金,降低RH真空度《5.0mbar,保持10分鐘以上,保證終點鋼水[H]《1.5卯m。經RH處理的鋼水在LF主要完成深脫硫、升溫和成分微調的任務。鋼水到LF爐后向渣面撒入鋁粒造還原渣,要求小批量、多批次撒入,每批次撒入量為10到40kg,迅速降低渣中MnO+FeO含量到1.0%以下,同時在保證爐內微正壓的前提下,提高鋼包底吹氬流量到300-600NL/min之間,保證渣鋼界面反應的動力學條件,提高脫硫效率,LF終點硫可以控制在2-20ppm。在LF精煉過程中不使用螢石,可根據渣況,少量補加石灰,以保證渣子堿度和粘度合適,并控制增氫量。經LF處理合格的鋼水喂入500-700米鈣鐵線(含鈣29-35%,線密度240-260g/m),靜攪10分鐘以上,進行澆注。經轉爐-RH-LF-連鑄工藝生產的管線鋼,碳可以按目標成分要求穩定控制在0.035-0.050%,N《0.0060%、H《0.00025%、P《0.013%、S《0.002%,夾雜物粗系和細系均《1.5級,到07年12月已經穩定生產X60-X80管線鋼22.1380萬噸。實施例本實施例為X65管線鋼的冶煉,X65管線鋼生產工藝流程為鐵水倒罐一鐵水預處理一轉爐一RH—LF—連鑄。X65管線鋼內控化學成分見下表表4<table>tableseeoriginaldocumentpage10</column></row><table><table>tableseeoriginaldocumentpage11</column></row><table>轉爐工藝鐵水經預處理,控制入爐鐵水S《0.003X,廢鋼全部采用低磷、低硫自產循環廢鋼,鐵水、廢鋼比例5.3:1,穩定出鋼量156士2噸;轉爐采用高拉補吹模式,根據鐵水成分溫度,加入石灰7.5-10.0t、輕燒白云石3.0-4.5t、輕燒鎂球1.0-1.5t,渣料的90-100%在前期加入,控制堿度》3.5,在吹煉過程中適當補加返礦,爐溫控制在1420-150(TC之間,維持爐內最佳的脫磷溫度,一倒達到P《0.008X要求后,補吹拉碳提溫,轉爐終點控制[C]0.04-0.06%、[P]《0.008%、[S]《0.008%、T^1680。C,保證到RH溫度^1580。C,采用擋渣錐擋渣出鋼,控制下渣回磷量<0.005%。根據RH脫碳要求,控制轉爐出鋼留氧量,出鋼過程加入低碳錳鐵、l噸精煉渣和l噸石灰、適當加入鋁降低渣中MnO含量,利用錳氧平衡控制鋼水留氧量,鋼水中[Mn]0.50-0.60%、150-300ppm。RH工藝鋼水到達RH工位測溫、取樣、定氧,判斷鋼水符合條件后,抽真空進行自然脫碳。利用煙氣分析系統監控脫碳反應進行程度,一般脫碳時間2-4分鐘,控制RH脫碳目標值《0.025%。RH脫碳達到目標值后,加入鋁鎂錳脫除鋼水中多余的氧,要求[Alt]0.015-0.030%,鋼水經兩次循環后,按表5要求的RH合金化目標成分配加合金,然后降低RH真空度《5.0mbar,保持10分鐘以上,保證終點鋼水[H]《1.5ppm。表5<table>tableseeoriginaldocumentpage11</column></row><table>經RH處理的鋼水在LF主要完成深脫硫、升溫和成分微調的任務。鋼水到LF爐后向渣面撒入鋁粒造還原渣,要求小批量、多批次撒入,每批次撒入量為10到40kg,迅速降低渣中Mn0+Fe0含量到0.5%以下,同時在保證爐內微正壓的前提下,提高鋼包底吹氬流量到300-600NL/min之間,保證渣鋼界面反應的動力學條件,提高脫硫效率,LF終點硫可以控制在2-20ppm。在LF精煉過程中不使用螢石,可根據渣況,少量補加石灰,以保證渣子具有合適的堿度和粘度,并控制增氫量。在LF工位按X65內控目標成分微調合金,吊包溫度控制在1562-1577°C,開澆爐次溫度上調5T:,保證連鑄中包鋼水過熱度在10-20°C,經LF處理合格的鋼水喂入500-700米鈣鐵線,靜攪IO分鐘以上,上連鑄進行澆注。質量控制水平經轉爐-RH-LF-連鑄工藝冶煉的X65管線鋼質量控制水平C0.045-0.055%,N《0.0060%、H《0.00025%、P《0.013%、S《0.002%,夾雜物粗系和細系均《1.5級。本發明還可以有其它實施方式,凡采用同等替換或等效變換形成的技術方案,均落在本發明要求保護的范圍之內。權利要求1.轉爐-RH-LF-連鑄生產管線鋼的工藝,其特征在于包括轉爐過程和終點控制、留氧出鋼工藝、RH脫碳脫氣工藝、RH脫氧合金化工藝和LF脫硫工藝;所述轉爐過程和終點控制中,轉爐采用高拉補吹模式,渣料的90-100%在前期加入,控制堿度≥3.5,在吹煉過程中適當補加返礦,保持前期脫磷溫度,爐溫控制在1420-1500℃之間,一倒達到[P]≤0.008%后,補吹拉碳提溫;所述留氧出鋼工藝中,轉爐出鋼碳為0.04-0.06%,出鋼過程加入低碳錳鐵、精煉渣、石灰和鋁控制鋼水含氧量,進行留氧出鋼;所述RH脫碳脫氣工藝中,在不吹氧的條件下抽真空進行自然脫碳;所述RH脫氧合金化工藝中,加入鋁鎂錳復合脫氧劑脫除鋼水中多余的氧,然后用低碳錳鐵、硅鐵和超低碳合金對鋼水進行合金化,其中錳按照鋼種內控目標值-0.10%控制,硅按照鋼種內控目標值-0.05%控制,鋁按照≤0.030%控制,RH合金化后,降低RH真空度,保證終點鋼水[H]≤1.5ppm;所述LF脫硫工藝中,LF爐渣采用CaO-Al2O3-SiO2三元渣系,鋼水到LF爐后,向渣面撒入鋁粒造還原渣,迅速降低渣中MnO+FeO含量到0.5%以下,同時在保證爐內微正壓的前提下,提高鋼包底吹氬流量到300-600NL/min之間,LF終點硫分配比≥200,[S]≤0.002%。2.如權利要求1所述的轉爐-RH-LF-連鑄生產管線鋼的工藝,其特征在于所述轉爐過程和終點控制中,轉爐終點控制[C]0.04-0.06%、[P]《0.008%、[S]《0.008%、T^1680。C。3.如權利要求l所述的轉爐-RH-LF-連鑄生產管線鋼的工藝,其特征在于所述留氧出鋼工藝中,精煉渣和石灰按l:l比例加入,噸鋼總加入量為13Kg/t鋼,出鋼鋁的加入量按公式"(TSO氧值-到RH目標氧)+100)X18.4+0.92"計算,控制RH鋼水[Mn]:0.50-0.60%、[O]:150-300ppm。4.如權利要求1所述的轉爐-RH-LF-連鑄生產管線鋼的工藝,其特征在于所述RH脫碳脫氣工藝中,通過降低[(:]+={(:0}反應的CO氣體分壓促進脫碳反應進行,脫碳時間為2-4分鐘。5.如權利要求1所述的轉爐-RH-LF-連鑄生產管線鋼的工藝,其特征在于所述RH脫氧合金化工藝中,控制RH鋼水[Alt]為0.015-0.030%,鋼水經兩次循環后,按RH合金化目標成分配加合金,降低RH真空度《5.0mbar,保持10分鐘以上,保證終點鋼水[H]《1.5ppm。6.如權利要求1所述的轉爐-RH-LF-連鑄生產管線鋼的工藝,其特征在于所述LF脫硫工藝中,鋁粒小批量、多批次撒入,每批次撒入量為10-40kg。全文摘要本發明屬于冶金領域,是轉爐-RH-LF-連鑄生產管線鋼的工藝,包括轉爐過程和終點控制、留氧出鋼工藝、RH脫碳脫氣工藝、RH脫氧合金化工藝和LF脫硫工藝。本發明利用RH留氧自然脫碳,可減輕轉爐脫碳負擔,降低鋼水氧化性,更好的滿足X70、X80等管線鋼對低碳和高純凈度質量要求。經本發明轉爐-RH-LF-連鑄新工藝生產的管線鋼,碳可以按目標成分要求穩定控制在0.035-0.050%,N≤0.0060%、H≤0.0003%、P≤0.013%、S≤0.002%,夾雜物粗系和細系均≤1.5級。文檔編號C21C7/04GK101240397SQ20081002031公開日2008年8月13日申請日期2008年2月29日優先權日2008年2月29日發明者姚永寬,孟令東,耿建林,蔡可森,趙孝章,趙晉斌,陳德勝申請人:南京鋼鐵股份有限公司